巴陵石化熱電部鍋爐安全連運創新紀錄
作者: 2019年01月15日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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截至1月9日,巴陵石化熱電部(岳陽)城區1號鍋爐克服復雜工況影響,在其它3臺鍋爐相繼進行超潔凈排放改造期間擔當主力鍋爐,實現連續安全運行420天,刷新公司同類型鍋爐安全連運(412天)紀錄。 火電廠鍋爐運行結
截至1月9日,巴陵石化熱電部(岳陽)城區1號鍋爐克服復雜工況影響,在其它3臺鍋爐相繼進行超潔凈排放改造期間擔當主力鍋爐,實現連續安全運行420天,刷新公司同類型鍋爐安全連運(412天)紀錄。
火電廠鍋爐運行結焦現象普遍存在,既影響鍋爐運行安全,又降低鍋爐效率。巴陵石化熱電部1號鍋爐自2017年11月15日點火投運以來,面臨不能中途停運的重大考驗。為降低鍋爐結焦頻次,減少鍋爐“打(除)焦”的安全風險,城區鍋爐車間確立持續改進項目,運行技術人員和班組骨干進行“頭腦風暴”。運行三班班長鄧海燕連續對多個班次的燃燒數據進行分析,并深入現場排查,發現鍋爐爐膛衛燃帶面積偏大且分布不合理,燃燒器噴口變形達4處。對此,車間制定降低鍋爐結焦頻次運行調整指導書,根據鍋爐入爐煤質實時指導運行人員調整操作,并在湖南省電力科技研究院工作人員的幫助下,進行鍋爐燃燒風速和風量比調優,鍋爐運行400多天來,沒有出現大面積結焦。
為有效掌控鍋爐運行工況,城區鍋爐車間管理人員落實“一對一”的“包爐制”。車間主任吳建國主動承包已運行27年的1號鍋爐,帶領運行當班人員通過加大監盤力度和巡檢頻次,及時掌握鍋爐引風機、送風機、排粉機、磨煤機及主要高壓管道等設備的運行狀態,發現異常,快速處理,做到“小缺陷不過夜,大缺陷不過期”。一次,運行一班班長孫龍在班中巡檢發現鍋爐甲側送風機對輪銷子斷開,及時指導調整風機負荷,聯系檢修消缺。去年6月,車間針對鍋爐高溫高壓過熱器、高溫省煤氣管壁減薄等情形,組織運行班組進行特護,完成3項優化調整,并開展控制鍋爐超溫超壓勞動競賽。
該部城區鍋爐車間配合生產部門開展1號鍋爐熱效率、低氮燃燒器調整、噴氨格柵調勻試驗,指導鍋爐調優,確保鍋爐既安全清潔生產,又提升經濟技術指標。運行人員按照工藝卡片各項工藝指標精準控制,精心調整超溫、超壓、超負荷及爐膛負壓。運行班長根據鍋爐來煤、總負荷及設備運行情況,及時調整鍋爐負荷分配,合理配風,在保證鍋爐穩定運行及氮氧化物達標排放的前提下,提高鍋爐效率。鍋爐運行重要考核參數主汽制粉電耗由3.3千瓦時每噸降至3.0千瓦時每噸,處于中石化自備電廠先進水平。
與此同時,該車間加強脫硝環保裝置運行管理,開展多參數聯合控制項目攻關,實現脫硝裝置噴氨自動,降低運行操作強度,提高自動控制精度,抑制氨逃逸,減少氣氨消耗,降低運行成本,裝置每標準立方米氮氧化物的排放指標降至35毫克,優于國家標準。
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