1~11月,鎮海煉化第一套加氫裂化裝置累計能耗為21.878千克標油/噸,實現連續7年下降。
該裝置是我國第一套國產化高壓加氫裂化裝置,運行時間接近30年,設備老舊、工藝流程不再先進。裝置員工立足精益管理,把突破口放在技術創新、節能降耗上,向老裝置要效益,裝置始終處于較好運行水平,各項經濟技術指標良好,老裝置煥發出新活力。
優化措施降低蒸汽消耗
“今天焦化蠟油直供量會增加,要做好熱量平衡優化工作,注意調整自產蒸汽的發汽量,把熱量用足。”在11月25日早上的交接班會上,值班的加氫裂化主管孫興對當天生產優化調整進行了詳細安排。
10∶00,加氫裂化裝置精制系列蒸汽發生器的入口溫度從247攝氏度開始逐步上升——250攝氏度,252攝氏度,254攝氏度。“平穩了,蒸汽發生器入口溫度提高7攝氏度,每小時多產蒸汽0.5噸。”忙了一通的內操柴榮高興地說。
蒸汽發生器入口溫度可以利用裝置內部的熱能來提升,而原本這些裝置反應后產生的高溫還需要空冷系統來冷卻。一增一減,收益明顯。技術人員和崗位員工優化生產操作,盡量多產蒸汽,大大減少了外部系統管網蒸汽消耗。該優化措施是技術人員通過模擬軟件計算的結果,在能耗分析這個“必修課”上,他們對裝置進行建模,實施模擬計算來優化操作條件,為裝置配置更為合理的物料和能量平衡。
此外,他們還采取了降低富液再生塔的蒸汽耗量等8項優化措施。11月份,該裝置1.0兆帕蒸汽單耗比上個月降低0.34個單位,對于能耗持續下降的裝置來說,極其不易。
技術創新挖潛增加效益
截至12月8日,該裝置往復式新氫壓縮機C302A無級調量系統技措項目正式投用整整6年,經測算,該系統年均節電800萬千瓦時。
無級調量系統是專為往復式壓縮機設計的一種氣量調節控制系統,它實現了壓縮機0~100%范圍內的負荷無級、穩定調節,在保證氣量的同時降低了壓縮機的實際功率,進而達到節約能耗的目的。
該系統投用后不久,技術難度大、手動切換復雜等問題凸顯。運行部組織攻關組自主創新,利用DCS控制功能,編制邏輯控制程序,開發實施了一鍵開機操作程序,既降低了勞動強度,也保證了系統的穩定運行。以該開機系統及方法申請的創新發明專利已獲國家
知識產權局正式受理。
“如果家里有臺用了很多年的冰箱,制冷效果差、聲響變大不說,修修補補也在所難免。30年的老裝置要提升,沒有技術創新是不行的”。煉油三部總工程師凌再申說。
據悉,該裝置這幾年進行了30余項技術創新和技措應用,產生的效益很可觀。
“一手準”提高運行效率
“外操,現在壓縮機循環水回水溫度是48攝氏度,低了,你把冷卻器冷卻水關小一點。”
“好咧。”正在裝置巡檢的外操康永偉接到指令,心領神會,一邊回答一邊加快腳步走到壓縮機水冷器旁,熟練地把循環水閥門關了四分之三圈。
幾分鐘后,對講機又傳來了內操張建正的反饋:“52攝氏度,剛好符合工藝控制指標,小康,可以啊,一調一個準吶。”
這次操作讓裝置的循環水用量由400立方米/小時降到350立方米/小時,節省了八分之一的用量,效果明顯。這樣的生產調整“一手準”每個班都有不少,怎樣操作更平穩?怎樣操作更節能?怎樣操作更環保?各個班組都在暗暗較勁。
為確保裝置操作平穩率保持在較高水平,該區域員工在加強精細管理、細致調節每一項指標的基礎上下功夫。對于可調可不調的參數,裝置崗位人員選擇必然要調,雖然工作量大點,但對降低能耗和平穩運行有好處。
在精調細調的基礎上,他們堅持把平穩放在首位,全面推行操作行為規范化、標準化,最大限度減少自選動作,保證規定動作不走樣,裝置平穩率達到98%,成為鎮海煉化老裝置提質升級的樣板。