茂名石化:“三小創新”提升設備運行平穩率
作者: 2018年12月10日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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茂名石化推行“小發明、小改造、小建議”三小創新活動,不斷構建開放式職工創新平臺,為企業提質增效加油助力,他們認真圍繞降本增效導向開展技術創新,解瓶頸難題,在創新實踐中發揮聰明才智,取得活動成果。小改造
茂名石化推行“小發明、小改造、小建議”三小創新活動,不斷構建開放式職工創新平臺,為企業提質增效加油助力,他們認真圍繞降本增效導向開展技術創新,解瓶頸難題,在創新實踐中發揮聰明才智,取得活動成果。
小改造提升機泵運轉安全性
2號高壓裝置的母料擠壓機密封由于原密封形式為金屬直接硬接觸,長時間運轉容易出現母料泄露,并且母料泄露后容易結塊凝固附著在筒體表面,甚至粘附在筒體的儀表附件上,給正常生產巡檢工作帶來困難,無法正常監控設備運行情況。平時,一旦出現泄露,需要班組每半小時清理一次,給班組增加極大的工作量。
他們通過仔細研究母料擠壓機的密封形式為金屬直接接觸,發現其密封效果差,需要將硬接觸改變為軟接觸才能解決泄露問題,于是通過對密封蓋板進行開錐形密封槽使用抗高溫的四氟帶密封。該方案實施后,成功解決了筒體母料的泄露,該方法得到班組的一致好評。
小發明消除機泵大隱患
“不錯不錯,現在一次壓縮機側板光潔如新,一點滲油都沒有。”設備主任何建暖在裝置現場巡檢時,對改造后的一次壓縮機頂部曲軸箱大蓋檢查了好幾遍后,贊嘆道。
一次壓縮機頂部的曲軸箱大蓋,由于機組振動高容易導致螺栓容易斷裂,造成一次壓縮機的框架油出現泄漏情況。由于機組在運操作風險高,無法在線處理,車間一般采用接油盤接油,需要班組每天清理,工作量較大,而且容易導致油污落地,造成環保隱患。
“既然原來的螺栓強度不夠,我建議可以將原來的螺栓更換為高強度螺栓。”設備員陳金龍提出自己的見解。
“為什么有油滲出,其實就是因密封面接觸不良,我建議可以在密封面增加加厚四氟墊。”平日里鬼點子最多的設備員劉煜,也把自己的意見拋出。
車間設備組通過整合大家的“小發明”,利用停車檢修機會,采用更換高強度螺栓,同時在密封面改用加厚四氟墊。目前,一次壓縮機框架油的側板處沒有漏油,一次壓縮機運轉正常,消除了機泵大隱患。
小建議減輕職工勞動負擔
“劉工,你的優化改造效果杠杠的,現在我們每天內部油加油時間不到一個小時就搞掂了,比之前的3、4個小時快了好幾倍呢!”11月30日,高壓車間設備員劉煜在2號高壓裝置現場巡檢時,剛好碰到正在現場加油的老師傅葉海強。
原來內部油加油只有一臺加油泵,班組每天需要加4桶內部油,需要花費至少3、4個小時以上,特別是冬天時,由于外界溫度低,內部油粘度增大,加油的速度像蝸牛走路一樣慢吞吞,使得班組職工工作量大。
設備員劉煜對加油泵加油方式進行仔細研究,發現原來加油泵的溢流閥一直保持在一個開度,當內部油性質發生變化時,溢流閥的開度無法正常跟上,導致加油的速度變慢。他們通過多次優化調整加油泵溢流閥的開度,將溢流閥的開度調整到最佳的開度,班組員工加內部油的速度果然快了好幾倍。
今年以來,職工們自主改造了加油泵加油方式、母料筒體的密封方式、空壓機膜片改造等20多項“小創新”好點子,兩套高壓聚乙烯裝置關鍵機組的故障率,從去年最高0.58%下降至今年的0.01%,裝置運行平穩率保持在99%以上,1號高壓聚乙烯裝置創下了自身最長運行周期121天。
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