金陵石化:2號加氫自控率提高五成保安運
作者: 2018年11月28日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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今年,金陵石化加強裝置自控率的管理,提高裝置運行平穩率。2號加氫裂化是該公司航煤生產的主力裝置,由于多種原因裝置儀表自控率不高,裝置人員打破慣性思維,多舉措攻克難關,成效明顯。目前,裝置自控率由65%提升
今年,金陵石化加強裝置自控率的管理,提高裝置運行平穩率。2號加氫裂化是該公司航煤生產的主力裝置,由于多種原因裝置儀表自控率不高,裝置人員打破慣性思維,多舉措攻克難關,成效明顯。目前,裝置自控率由65%提升至98%,相對提高五成。
挖掘病因 “去病除根”
該公司2號加氫裂化以常減壓蠟油為原料,經過加氫精制、裂化等反應,生產合格油品,裝置還設有產品脫硫和溶劑再生單元,流程較長,因此工藝控制回路較多,共有193個,其中串控、分程控制等復雜回路48個。
2號加氫裂化的主汽提塔底外排流量與液位串級控制,但是該控制回路偶爾會發生波動,操作人員經常會將該串級控制解開,等待平穩后,再投入串級。對此,技術人員和儀表人員仔細檢查、分析、討論,發現該波動并不是時刻存在,而是每逢裝置大幅提降量或者原料性質發生變化時,流量就會大幅波動。深入剖析后他們判斷,由于加氫裂化會發生裂解反應,存在反應深度的變化,特別是提降量過程中的深度變化會對分餾操作產生重大的影響,這對該串級控制產生較大影響。
查出了內因,裝置人員專門出臺了原料性質變化和提降量操作方法。對反應溫度的控制,嚴格要求班組在提量時執行先提量后提溫,在降量時先降溫后降量等工藝調整方案。同時,加強班組培訓,確保提降量過程中,控制好反應深度,減輕裝置波動。
找準癥結 “對癥下藥”
2號加氫裂化脫乙烷塔頂回流量和塔頂回流罐液位為串級控制,但是生產過程中,該流量經常大幅波動,不僅會導致回流罐的液位大幅波動,而且會引起塔頂溫度發生波動,導致液態烴的C2含量經常不達標。
長期以來,大家習慣性認為是PID參數不合適,專門請來而北京專家對該控制回路的PID參數進行反復優化,但是效果不明顯。隨后,技術和儀表人員,一起經過反復分析和現場檢看,最終,發現是因為液位計浮筒卡澀,引起液位指示波動,從而導致整個串級控制回路嚴重波動。
找到癥結,他們先對對浮筒進行清臟,但效果不大。采購相同的新浮筒液位計要耗時數月,后經物裝中心協調供應商,選用了一款外貼式超聲波液位指示代替。目前,該串級控制回路運行平穩,日投用率100%。
優化回路 “峰回波平”
近年來,由于原料及生產優化較為頻繁,原有控制回路的比例、微分和積分參數已經難以勝任現階段的生產要求,而裝置儀表控制技術相對薄弱。
為此,公司專門邀請外面專家前來幫助解決,共同針對各個控制回路的PID參數全面反復檢查、研究和優化,經過40多天努力,發現儀表、測量等故障17處,重新優化PID回路參數104項,裝置的自控率明顯改善。目前,裝置的自控率達98.3%,提升幅度51.2%,生產波動小運行更平穩。
同時,他們加強人員培訓,提高了全員自控應用水平,降低人工操作頻次,為實現裝置“黑屏”操作打實基礎。
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