金陵石化:攻難關2號催化脫硫保持安穩長運行
作者: 2018年11月22日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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截至11月20日,金陵石化2號催化裂化裝置脫硫系統,通過優化生產、精心操作、在線清洗等措施,攻克了系統運行周期短、頻繁降量洗塔等難題,保持連續14個月的長周期安穩運行。 該公司2號催化裂化脫硫系統由年處理能
截至11月20日,金陵石化2號催化裂化裝置脫硫系統,通過優化生產、精心操作、在線清洗等措施,攻克了系統運行周期短、頻繁降量洗塔等難題,保持連續14個月的長周期安穩運行。
該公司2號催化裂化脫硫系統由年處理能力6萬噸的干氣脫硫系統、16萬噸的液化氣脫硫系統以及溶劑再生系統組成,脫硫溶劑為胺類。但使用胺類物質脫硫,在系統運行中常存在污染、損失、發泡、沉鹽等現象,使系統產生脫硫壓降上升快、運行周期短、頻繁降量洗塔等難題,一般3到6個月要清洗一次脫硫塔。
為此,裝置所在的煉油一部由大師工作室牽頭,成立攻關組開展難題攻關。他們從反再系統開始,通過優化催化劑活性、反應溫度和深度、控制干氣產率等措施,減輕后部脫硫塔的負荷。通過精細操作,降低富液閃蒸罐的壓力,控制貧液溫度,避免重烴進入胺液系統引發溶劑發泡。通過控制再生溫度,減少熱穩定性胺鹽產生和胺液熱降解損失。同時,他們實施在線清洗溶劑大罐,更新機械過濾器部件和活性炭過濾器,除去溶液中粒度為25微米以上的機械雜質,以及吸附夾帶的烴類、胺降解產物、腐蝕產物等,防止胺液系統污染。
一系列措施,2號催化裂化干氣脫硫系統自2017年9月開工以來已經連續安穩運行14個月,超出同類脫硫塔的運行時間,實現長周期運行。同時,避免了因洗塔產生的蒸汽與新鮮水消耗,以及溶劑、干氣、液態烴損失等問題。
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