巴陵石化在部分鍋爐實施超低排放改造、蒸汽產量和發電量降低的情形下,按照“效益最大化”的原則,根據各生產裝置效益情況,合理平衡蒸汽供給,確保公司效益不受影響。目前,該公司5臺鍋爐和4臺發電機運行,每小時供應蒸汽790噸,發電8.54萬千瓦時,從外電網吸電10.4萬千瓦時,各煉化裝置安穩生產。
10月中旬以來,該公司熱電部云溪片區和岳陽城區各一臺鍋爐進行超低排放改造。針對蒸汽供應不足,汽、電負荷平衡十分緊張的情形,該公司綜合分析各生產裝置效益情況,調節相關單位部分裝置檢修時間,按照“先停后開”原則切換,合理平衡蒸汽供給,穩定創效裝置生產運行。
該公司生產管理處總調度室主管李卓介紹,公司最近先后安排橡膠部SBS、SIS后處理各條線,樹脂部堿蒸發及鄰甲酚醛環氧樹脂線的檢修消缺,壓減蒸汽負荷進行平衡,同時壓減發電機生產負荷,盡可能安排多吸電,保證裝置用蒸汽。“在鍋爐超低排放改造期間,總調度室禁止各單位使用蒸汽直接采暖,同時要求伴熱蒸汽的投用以及較大生產用汽調整必須先上報,經總調度室同意后方可執行。”李卓說。
下階段,為保證生產及供暖安全,該公司一方面要求熱電部加緊推進兩臺鍋爐改造施工,一方面優化采購煤炭提高煤炭庫存,為鍋爐滿負荷運行做準備。熱電部生產管理科調度長隆斌介紹,針對近期氣溫驟降,生產進入冬季運行模式的實際,該部實行“強保”值班和兩級領導值班制度,所有的缺陷實行升級管理,整改消缺不過夜,確保鍋爐、汽機系統安全穩定運行,確保公司各生產裝置和生活小區動力供應。
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