安慶石化RLG裝置蒸汽系統小技改節能增效明顯
作者: 2018年10月29日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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“自10月9日自產蒸汽成功并入系統后,RLG裝置循環氫壓縮機K-102汽輪機入口蒸汽溫度提高了30℃左右,降低了運行風險,同時,大大降低了裝置能耗,據估計,半個月試運行約節約蒸汽700噸,每年能節約蒸汽16800噸,合人
“自10月9日自產蒸汽成功并入系統后,RLG裝置循環氫壓縮機K-102汽輪機入口蒸汽溫度提高了30℃左右,降低了運行風險,同時,大大降低了裝置能耗,據估計,半個月試運行約節約蒸汽700噸,每年能節約蒸汽16800噸,合人民幣280萬元左右。”10月22日,安慶石化煉油二部柴油加氫轉化作業區主管李桂軍介紹說。
RLG(即催化柴油加氫轉化)裝置循環氫壓縮機K-102驅動機組采用1.3MPa過熱蒸汽作為動力源,設計耗汽量10t/h。裝置自產1.3MPa飽和蒸汽量約8t/h。自產蒸汽與系統來的蒸汽在裝置內匯合后供機組使用。自產蒸汽量與汽輪機耗汽量相當,造成系統供汽過少,導致系統到裝置DN300蒸汽管線形成一個相對“死區”,區內蒸汽溫度下降迅速,只能通過開機組入口放空閥提高管線蒸汽流量,滿足機組運行需要,嚴重影響機組的安全穩定運行。
針對該問題,裝置與公司生產部經過多次討論分析,決定對自產蒸汽管線進行技術改造,將自產蒸汽管線并入1.3MPa蒸汽系統總管,將“死區”變“活區”。經過反復考察現場,精心編制審核施工方案,嚴密組織施工作業,國慶節假日期間對新增蒸汽管線進行打靶合格。
10月9日8時21分,RLG裝置開始將自產蒸汽降壓并改為爐后放空。15時01分,碰頭結束。焊縫檢測合格后,拆裝盲板,并對300米長的管線進行暖管工作。16時05 分,自產蒸汽一次成功并網,并網過程未出現一次水擊,未對裝置生產和1.3MPa蒸汽系統造成任何不利影響,實現了安全、平穩對接。
據了解,裝置利用自產蒸汽改放空的時段,在降低自產蒸汽壓力至0.68MPa后,迅速處理了E-104補水管線焊縫漏點,提高了漏點處理效率,保證了施工安全和質量,確保了反應系統的平穩操作。
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