廣州石化:提高焦化裝置干點增產汽油
作者: 2018年10月22日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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9月份,廣州石化煉油三部根據公司增產汽油的生產要求,將2號、3號焦化裝置的汽油干點由原來的195-205攝氏度調整為200-220攝氏度。通過不斷優化,兩套焦化裝置每天可增產汽油150噸,每月可增效100萬元。 此次優化
9月份,廣州石化煉油三部根據公司增產汽油的生產要求,將2號、3號焦化裝置的汽油干點由原來的195-205攝氏度調整為200-220攝氏度。通過不斷優化,兩套焦化裝置每天可增產汽油150噸,每月可增效100萬元。
此次優化操作,不僅能夠增產汽油創造效益,而且通過提高分餾塔塔頂溫度,避免分餾塔頂結鹽。以2號焦化裝置為例,原來分餾塔頂溫度一般控制在110攝氏度左右,頂循抽出控制在122攝氏度,這樣頂循回流溫度就剛好在結鹽溫度85攝氏度的邊緣。回流溫度越低,越容易誘導分餾塔頂塔盤結鹽,造成塔盤堵塞。提高干點后,分餾塔頂溫控制在123攝氏度左右,抽出達到135攝氏度,頂循回流溫度能夠控制在109攝氏度以上,超過了結鹽的溫度,有效避免了分餾塔頂結鹽現象的發生,為裝置長周期運行奠定了基礎。
從實驗室反饋的數據看,汽油罐含硫污水氯離子也從月初的40-50毫克/升提升到月底的1000毫克/升。氯離子含量的明顯提升,也說明隨著分餾塔塔頂溫度的提高,銨鹽容易熱分解,不容易結鹽。
“通過提高焦化裝置的干點,不僅增產了汽油,而且解決了以往分餾塔頂塔盤容易結鹽堵塞的現象,可謂是一舉兩得。” 煉油三部部長吳金平說。
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