揚子石化實行“無異味”開罐檢修
作者: 2018年10月08日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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9月25日,揚子石化貯運廠火炬氣回收作業區對二乙苯貯罐V-1002A經過兩周緊張有序的開罐檢測和檢修,各項技術和質量指標檢驗合格,具備投用條件。 作為火炬氣回收裝置的配套設施,V-1002A貯罐2012年建成投用,專門
9月25日,揚子石化貯運廠火炬氣回收作業區對二乙苯貯罐V-1002A經過兩周緊張有序的開罐檢測和檢修,各項技術和質量指標檢驗合格,具備投用條件。
作為火炬氣回收裝置的配套設施,V-1002A貯罐2012年建成投用,專門儲存對二乙苯物料。按照相關規定,此罐的檢驗周期為6年,今年是V-1002A貯罐運行6年來的首次開罐檢測檢修。
此罐檢修的難點不是施工作業,而是如何干凈環保地進行工藝處理。與其他危化品貯罐不同的是,對二乙苯物料具有較強的揮發性和較大的異味。如果按照常規的工藝處理方式進行開罐,勢必造成處理過程中的異味難以控制。
“我們火炬氣回收裝置本身就是為了環保而建造的,決不能在開罐檢修過程中發生異味擾民的環保事故。”作業區領導下達開罐檢修的基本要求,責成技術人員想方設法充分利用火炬氣回收裝置的設施和技術,實施“無異味”開罐檢修。
技術人員組成攻關小組,在廠生產技術科的指導下,對首次進行此類物料貯罐開罐前的工藝處理進行技術攻關,參照先進做法,結合現有設備設施具備的處理條件,反復篩選方案,經多次討論后,最終編制了一個科學可行的工藝處理方案:利用作業區現成的對二乙苯尾氣回收設施,對其作業流程進行調整,引入到貯罐的處理系統中,實行全封閉式吸附吸收貯罐的對二乙苯氣相;并把置換氣也進行密閉回收,直到分析達到國家排放標準時,方允許開罐。
方案得到比準后,作業區立即投入到方案的實施中來,技術人員全過程值守現場,對施工人員進行技術指導。經過不到一周的時間,將貯罐內的氣相物料回收干凈,交付檢修。檢修作業人員又連續奮戰了一周,順利完成了貯罐的所有檢測檢修任務。
火炬氣回收作業區合理使用尾氣回收設施進行開罐前的工藝處理,不僅實現了“無異味”排放的環保目標,而且還取得了降本增效的好成績,經測算,利用自身的尾氣回收設施,節約設備設施費用和回收物料取得的效益共計20萬元。
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