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充氮包裝的輸液袋中氮氣含量發生變化的原因有哪些?

作者: 2018年08月22日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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質量問題:充氮包裝的輸液袋中氮氣含量隨存儲時間的延長發生較大變化。原因分析:(1)包裝材料l阻隔性差——包括對環境中的空氣或氧氣的阻隔性較差、對包裝內部氮氣的保存能力較差,導致包裝內外的氣體交換

質量問題:

充氮包裝的輸液袋中氮氣含量隨存儲時間的延長發生較大變化。

原因分析:

(1) 包裝材料

l  阻隔性差——包括對環境中的空氣或氧氣的阻隔性較差、對包裝內部氮氣的保存能力較差,導致包裝內外的氣體交換量較大,引起包裝內部的氮氣含量降低。

(2) 成品包裝加工過程

l  密封性差——若包裝袋體在存儲或流通過程中出現折痕或發生損壞,容易導致包裝出現漏氣或泄漏;另外,若熱封口的熱封效果較差,出現熱封不良或熱封過度等情況,則容易導致包裝從熱封口處出現緩慢漏氣的問題。

專家建議:

——關注包裝的空氣(氧氣)透過量、氮氣透過量、頂空氣體含量分析、熱封強度、密封性能(負壓法)等主要性能的監測。

——調整熱封機參數,改善熱封口質量;選擇高阻隔性的包材或改善現有包材的質量。

典型質量案例:

——檢測試樣:輸液袋樣品(客戶反映存儲一段時間后,該輸液袋內部的氮氣含量降低)。

——針對性檢驗項目:氧氣透過量、氮氣透過量、密封性能(負壓法)、熱封強度。

——試驗結果:樣品的氧氣透過量為831.4716cm3/(m2·24h·0.1MPa),對氧氣的阻隔性偏低;氮氣透過量為215.0168cm3/(m2·24h·0.1MPa),對包裝內部氮氣的保存能力較低;樣品的熱封強度為34.175N/15mm,熱封效果較好;密封性能試驗中,樣品在-90KPa下未發生漏氣,密封性良好。故輸液袋的阻隔性較低,氣體在包裝內外發生相互滲透的量較多,是引起包裝內部氮氣含量降低的重要原因。

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