8月5日,淡黃色的脫蠟油由撫順石化公司酮苯裝置轉輸到原潤滑油301號儲罐。“這項小改造可解了生產的燃眉之急。”正在現場指導操作的石油一廠儲運車間生產副主任呂景峰說。
石蠟是撫順石化公司特色產品,也是創效大戶。今年3月份開始,由于市場原因,石蠟產品出現堵庫現象。此時如果降量生產,則浪費了寶貴的蠟油資源,對企業效益造成損失。但是,如果石蠟罐存居高不下的情況不能盡快解決,三套酮苯裝置將由于產品后路不通,被迫停工。“嚴重時,全廠僅剩下幾個小時的罐存。”呂景峰介紹,“那段時間,石蠟罐存僅剩下400噸左右的余份兒,而全廠一天的處理量就達1400余噸,裝置隨時面臨停工危險。”
“既要解決產品堵庫問題,保證裝置安全生產;又要保證裝置處理量不降低,蠟油資源不浪費。”撫順石化公司迅速確定解決危機的原則,即酮苯裝置保持滿負荷生產,后部的加氫裝置降低處理量,酮苯生產的中間產品粗石蠟暫時儲存起來。“由于加氫裝置加工能力大于酮苯裝置加工能力,待后期市場轉好后,加氫裝置提高處理量能將這部分中間產品加工為產品,追回損失的產能,這樣全年加工量將不受影響。”呂景峰說。
說干就干,撫順石化確定了破解生產瓶頸的最優方案后,立即將閑置的17臺潤滑油罐中的15臺儲罐經小改造后成為粗石蠟儲罐,剩余2臺潤滑油罐用來集中存放15臺潤滑油儲罐清出的潤滑油。而且,這些儲罐稍加工藝處理還能迅速改回潤滑油罐。
改造方案確定后,相關部門迅速研究制定改造施工措施,僅用2天時間就拿出了以清罐、借用現有管線為主的改造施工方案。為確保施工安全,石油一廠詳細制定罐區管線吹掃方案,做到不落死角、不留隱患。同時,嚴格作業現場管理,認真監督清罐、施工質量。為爭取時間,他們采取邊施工、邊投用的方法,僅用4天時間,就率先完成2臺儲罐改造任務,首批石蠟產品成功入罐,石蠟罐存居高不下的“燃眉之急”迎刃而解。目前,15臺潤滑油罐清罐和改造任務已全部完成并投入使用。
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