長嶺煉化操作人員快速處理聚丙烯裝置堵塞險情
作者: 2018年06月11日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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近日,長嶺煉化10萬噸/年聚丙烯裝置操作人員在當班期間及時處理三乙基鋁管線堵塞故障,成功避免了一起可能引起的裝置停車事故。 5月17日15時30分,聚丙烯DCS室突然出現尖銳的報警聲。當班操作員迅速查找報警原因
近日,長嶺煉化10萬噸/年聚丙烯裝置操作人員在當班期間及時處理三乙基鋁管線堵塞故障,成功避免了一起可能引起的裝置停車事故。
5月17日15時30分,聚丙烯DCS室突然出現尖銳的報警聲。當班操作員迅速查找報警原因,發現是催化劑三乙基鋁流量波動導致的。當班班長彭海軍一邊安排內操做好分工、調整操作、向技術管理人員匯報情況,一邊拿起對講機往現場跑,同時呼叫外操到三乙基鋁供料泵房查找原因。
險情就是命令。聚丙烯部領導和管理人員聞訊趕到現場,檢查發現機泵出口壓力表指針波動異常。
“切換機泵”“頂油”“關閥”“開泵”……隨著一聲聲指令,班組迅速行動,但是泵出口壓力仍然波動較大且呈上升態勢,險情沒有被排除。
查找原因成為最緊迫的任務。技術員快速判定為主劑運行正常,很可能是三乙基鋁在進入催化劑接觸罐前的孔板處出現堵塞。現場員工緊急打開設備發現果然是這個原因。問題找到了,接下來急需清理堵塞處,否則主催化劑活性急速下降將導致停工事故。
此時已是17時,接班人員到達現場協助處理,聚丙烯部所有管理人員都沒有下班,在現場緊張地組織處理險情。時間非常緊迫,反應器的密度已經下降了50千克/立方米,越來越接近停工指標。時間不等人,技術人員動手拆卸堵塞孔板:松螺絲、拆孔板、清理雜物,終于在18時30分完成搶修。
險情排除了,大家的衣服上沾滿了油污和汗水,每個人的臉上都露出了欣慰的笑容。
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