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蒸汽疏水閥幫助制藥廠的蒸汽節能

作者: 2017年10月09日 來源:互聯網 瀏覽量:
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制藥工藝中的蒸汽節能案例分享 眼力健是一家大型制藥企業,在其生產工藝過程中使用了12只酰化罐,利用蒸汽作為熱源,通過夾套加熱,利用氣動控制閥控制工藝溫度至130℃~140℃之間,利用疏水閥排除冷凝水 蒸汽
蒸汽疏水閥閥幫助制藥廠的蒸汽節能

 


制藥工藝中的蒸汽節能案例分享


 

 

眼力健是一家大型制藥企業,在其生產工藝過程中使用了12只酰化罐,利用蒸汽作為熱源, 通過夾套加熱,利用氣動控制閥控制工藝溫度至130℃~140℃之間,利用疏水閥排除冷凝水

 

蒸汽壓力45barg,蒸汽用量約為300kg/h,用DN40氣動控制閥加溫度感應器控制溫度。冷凝水排放管為DN25,開始使用的是國產浮球疏水閥,后改為某倒吊桶疏水閥(DN25口徑)。應用效果比用國產疏水閥要好,但是工藝過程還不能達到理想狀態,使用一段時間后蒸汽泄漏比較嚴重,實際蒸汽用量比理論計算值要高出很多。


受各種因素的影響,為了降低生產成本,保護環境,節約蒸汽及利用冷凝水余熱成了改造的重點。


經過現場觀察和分析,決定從疏水閥入手。由于使用的是熱電廠的過熱蒸汽,蒸汽品質沒有大的問題,疏水閥的安裝也沒有問題,冷凝水直接排放,不存在背壓。


首先需要考慮疏水閥的選型問題,由于倒吊桶疏水閥雖然能夠有效排除冷凝水,但是由于其結構決定了空氣及不凝性氣體的排放不是十分有效,這樣容易導致設備積水,影響設備的工作效率。選用一只杭州瓦特節能的DN25口徑帶熱靜力排空氣閥的浮球疏水閥實驗

 


更換以后,發現在起機后工作正常,但是經過一段時間后發現工藝溫度上升時間反而比原來要長。經常要人工去打開排放閥幾秒鐘后才能恢復到開始最佳狀態。不僅影響生產效率,同時浪費蒸汽能源,不能達到節能目的。


經過仔細分析及現場觀察,發現是“汽鎖”在作怪。由于蒸汽從設備盤管中經過換熱后形成冷凝水,要經過大約23米長的DN40直管段,再經過縮徑后到達疏水閥這樣當負荷很小時,這段管道中全部充滿蒸汽,疏水閥此時會關閉。當負荷再變大時,由于疏水閥此時處于關閉狀態,其前端的管道內又聚集了蒸汽,會使大量冷凝水積存在設備中無法及時流到疏水閥內排放,形成汽鎖,從而使設備工作效率下降。同時,過長的管道會造成熱量損失,浪費能源。


蒸汽汽鎖在很多工藝過程中都會產生,有些是設備的結構型式導致,有些是由于安裝不當導致。由設備結構型式導致的汽鎖無法避免,例如傾卸式蒸煮鍋、燙衣機及砑光機、干燥滾筒、多滾筒式干燥器等。下圖給出了滾筒內汽鎖產生的過程:

 

這種類型的汽鎖可選用帶破汽鎖裝置的浮球疏水閥解決。對于安裝不當造成的汽鎖,可以通過重新布置管路解決。疏水閥安裝時應盡量靠近設備出口,而且需要安裝在出口的下端。這樣汽鎖就不會產生。也就不會降低設備的生產效率。經過改造,所有問題得到解決,同時為客戶節約了一部分成本,重要的是生產效率大大提高,蒸汽用量明顯減少,達到預想的目標。


 

相關附件:制藥工藝的蒸汽節能.pdf
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標簽:蒸汽疏水閥

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