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中國儀表網 儀表產業】廣州石化煉油四部S-Zorb(催化汽油吸附脫硫)裝置內操李海龍近日在監控參數時,發現一個奇怪的現象:原料油進料罐進出料顯示值保持平衡的情況下,原料油進料罐液位卻不斷上漲。
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當他納悶時,原料油進料罐液位接近報警值70%。
“不行,液位再漲,原料油進料罐會滿罐跑油的。”李海龍意識到問題的嚴重性。
他馬上把原料油進料罐進出料由自動控制改為手動操作,并通知外操立即去現場核對原料油進料罐液位,然后打電話報告班長徐志軍。
經過手動調節,液位平穩后,原料油進料罐進出料量顯示值卻偏差很大。
“進出料顯示的兩個值中肯定有一個是錯誤的。”李海龍根據經驗判斷。
在控制室,關鍵參數有兩個信號指示,其中A信號進DCS系參與控制調節,B信號進SIS(安全儀表系統)系統參與聯鎖。
“馬上對兩個系統上的參數進行核對。”聞訊跑來的徐志軍對李海龍說。
經確認,原料油進料罐出料量顯示有偏差。徐志軍第一時間向裝置工藝主管匯報,并聯系儀表人員排查故障。
“DCS上還有沒有其它參數顯示值與實際值有偏差?”在儀表人員未到達之前,為確保安全,徐志軍要求操作人員對所有參數進行核對。
果然,操作人員發現還有兩個工藝參數顯示值與實際值不一致。操作人馬上將其改成手動控制。由于發現和處理及時,沒有對生產造成大的影響。
接到電話的儀表人員迅速趕到現場。經檢查,確認這3個顯示值偏大的流量表均在同一塊冗余的模擬輸入(AI)卡上。由于該主AI卡信號突變,導致這3個流量信號突增。
儀表人員馬上對存在問題的卡件進行更換。更換后3個參數恢復正常顯示。
“這個隱患如果沒有及時發現和處理,不僅會造成原料油進料罐高位報警,更為嚴重的是在自動控制狀態下會因為顯示值錯誤引發控制失調,導致進料低流量聯鎖動作,造成裝置非計劃停工。” S-Zorb裝置主管陳喜亮說。
“這種冗余AI卡件發生信號突變的情況非常罕見,自使用10多年來都未出現過,我們需要將該卡件送回廠家檢測確認,并對其性能加以完善。”事后,DCS系統維護技術人員說。
(原文標題:廣州石化:順藤摸瓜揪出十年不遇隱患)