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某鋼鐵企業(yè)高爐單元非工藝除塵改造工程實例

作者: 2017年02月20日 來源: 瀏覽量:
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摘要:介紹了某鋼鐵企業(yè)高爐單元出鐵場、礦槽及上料系統(tǒng)除塵改造的工程實例。封閉出鐵場并增設(shè)屋頂除塵,控制無組織排放。優(yōu)化設(shè)計除塵點、除塵罩和管道以改善除塵效果。通過升級原有布袋除塵器,改造原電除塵器為脈沖

  摘要:介紹了某鋼鐵企業(yè)高爐單元出鐵場、礦槽及上料系統(tǒng)除塵改造的工程實例。封閉出鐵場并增設(shè)屋頂除塵,控制無組織排放。優(yōu)化設(shè)計除塵點、除塵罩和管道以改善除塵效果。通過升級原有布袋除塵器,改造原電除塵器為脈沖布袋除塵器,增設(shè)上料及槽上除塵系統(tǒng),完成除塵改造工程。采用氣力輸送方式將各除塵系統(tǒng)灰集中到一個灰倉后再外運處理,減少二次揚塵。改造后該單元范圍內(nèi)有組織及無組織排放均達到國家最新標(biāo)準(zhǔn),為今后相似工程提供了經(jīng)驗。

  隨著環(huán)境壓力的增加,國家和地方制定的各類污染物排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。作為我國大氣污染的排放大戶,鋼鐵行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)也不斷提高,其中現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的煙粉塵排放限值提高至50mg/m3。為滿足排放標(biāo)準(zhǔn),鋼鐵企業(yè)急需新建或升級除塵系統(tǒng)。然而我國鋼鐵面臨產(chǎn)能過剩的形勢,考慮到新建除塵系統(tǒng)的經(jīng)濟壓力,改造升級成為鋼鐵企業(yè)特別是一些環(huán)保配套設(shè)施不完善或者運營效果不理想的企業(yè)的唯一選擇。煉鐵單元作為鋼鐵企業(yè)煙粉塵的重災(zāi)區(qū),其原料運輸轉(zhuǎn)運和高爐出鐵場出鐵時的煙塵控制一直是環(huán)境污染治理的難點。目前對于已投產(chǎn)的除塵系統(tǒng),一般通過除塵點、除塵管道優(yōu)化或除塵設(shè)備改進等多次改造來升級除塵系統(tǒng),且效果并不理想。

  本文以某鋼鐵廠兩座高爐配套的礦槽及出鐵場為例,介紹一種以“重密閉、輕風(fēng)量”為原則,通過優(yōu)化除塵點、除塵管道結(jié)合設(shè)備改造完成除塵系統(tǒng)升級改造實例,為今后高爐單元除塵改造提供了參考。

  1工程概述

  某鋼鐵廠有2座660m3的高爐,每座高爐出鐵場設(shè)置有1個出鐵口及3個鐵水罐位,對應(yīng)配備1套布袋除塵系統(tǒng);出鐵場廠房為半封閉,出鐵場平臺四周敞開,屋頂設(shè)天窗自然排風(fēng),由于現(xiàn)有出鐵場除塵系統(tǒng)能力不足,高爐出鐵時煙氣不能有效控制,特別是外界氣流擾亂的時候,煙氣污染更加嚴重。2座高爐共用1個汽車上料口,運送各種塊礦和雜礦,同時通過皮帶運送燒結(jié)礦和焦炭,皮帶輸送及轉(zhuǎn)運站各點粉塵污染嚴重;每座高爐礦槽對應(yīng)配備1套電除塵系

  統(tǒng)。原有的除塵系統(tǒng)覆蓋面有限,設(shè)備能力不足,有組織排放和無組織排放均超標(biāo)。該鋼廠處于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的地域,自2015年起高爐出鐵場除塵系統(tǒng)有組織粉塵排放要達到≤15mg/m3,高爐礦槽、原料除塵系統(tǒng)有組織粉塵排放要達到≤10mg/m3[2],依靠原有除塵系統(tǒng)無法滿足。

  為達到國家“一五”排放標(biāo)準(zhǔn),工程以“重密閉、輕風(fēng)量”為設(shè)計理念,按照最大化利用現(xiàn)有設(shè)備和合理規(guī)劃有限空間為原則,對除塵系統(tǒng)的除塵罩、管道布置和除塵設(shè)備進行升級改造,對無組織排放采取封閉半開放式廠房以控制。

  2改造思路及方法

  高爐出鐵場為高發(fā)熱、高煙氣污染廠房,將高爐出鐵場、礦槽等廠房進行全封閉措施,以滿足對無組織排放的要求。封閉后,強化煙氣捕集措施,使高爐出鐵時產(chǎn)生的煙氣得到有效控制。設(shè)置屋頂除塵系統(tǒng),用于捕集逃逸的煙氣。

  充分發(fā)揮現(xiàn)有4套除塵設(shè)備能力,通過布袋除塵器升級及電除塵器改布袋除塵器,使系統(tǒng)排放滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求;通過綜合措施使總煙氣處理能力由9.2×105m3/h提高到12.4×105m3/h。

  增設(shè)出鐵場屋頂、爐頂除塵系統(tǒng);槽上卸料車、返焦返礦除塵系統(tǒng);限于場地狹小,選用體積小、重量輕、過濾效率高的濾筒除塵器,引風(fēng)機加設(shè)減震機座。濾筒除塵器、引風(fēng)機安裝在礦槽屋頂上。

  增設(shè)礦槽上料除塵系統(tǒng),選用布袋除塵器。除塵器及風(fēng)機就近地面布置。

  為減少改造工期,降低改造成本,原有風(fēng)機利舊,在保留現(xiàn)有除塵器框架結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上對除塵器升級改造。

  3設(shè)計方案

  3.1出鐵場除塵系統(tǒng)

  重新設(shè)計高爐出鐵鐵口除塵罩和罐位集塵罩,增設(shè)鐵溝蓋板及鐵溝除塵管道以達到強化對煙塵點的捕集,核算各煙塵點風(fēng)量,重新設(shè)計除塵管道及煙囪,支路設(shè)置調(diào)節(jié)閥門。

  改造現(xiàn)有布袋除塵器上箱體,重新設(shè)計花板孔分布,改濾袋160mm×6000mm為130mm×6500mm,使過濾面積由現(xiàn)有的4200m2增加到6300m2;為保證出鐵場15mg/m3的排放濃度,采用PE/PE55Scs16濾料,MPS超細滌綸針刺氈濾料經(jīng)過抗結(jié)露處理;更換噴吹系統(tǒng)及花板,灰斗中加裝導(dǎo)流板以使氣流分布更均勻[5]。由于風(fēng)機電機參數(shù)滿足改造后的系統(tǒng)風(fēng)量和阻力要求,予以保留利用。

  3.2礦槽槽下除塵系統(tǒng)

  重新設(shè)計除塵管道和除塵罩,采用耐磨彎頭,各除塵點接管拔起自同樣高度后接入樹狀分布接主管道;增加燒結(jié)礦振動篩密閉罩和皮帶導(dǎo)料槽,強化對粉塵的密閉,通過各種措施解決管道積灰和磨損的問題。

  拆除現(xiàn)有的54m2電除塵器原電氣元件和上部箱體,利用部分箱體和下框架,在同樣軸線下排布花板孔;為保證礦槽10mg/m3的排放濃度,采用PE/PE554Cs16濾料,MPS超細PE針刺占經(jīng)過易清灰耐磨處理。與其他“電改袋”工程不同的是,本次改造對進風(fēng)方式進行改造,拆除原有的進氣箱和出氣箱,重新加裝外壁板、隔板、進風(fēng)道和進氣口閥,使含塵氣更均勻進入各濾室,平衡各濾室的風(fēng)速和阻力,并能減少直接進入的含塵氣對前排濾袋的沖刷。原風(fēng)機及電機能夠滿足優(yōu)化后的系統(tǒng)風(fēng)量及阻力。

  3.3出鐵場屋頂除塵系統(tǒng)

  高爐爐頂箕斗車翻料區(qū)域采用鋼板封閉,僅留箕斗車翻料通道,接除塵管道,該點設(shè)計風(fēng)量為5.0×104m3/h。

  出鐵場四面封閉,僅留近地面區(qū)域作為進風(fēng)面,原屋頂天窗封閉,利用封閉后的結(jié)構(gòu)形成屋頂罩,捕集特殊工況下產(chǎn)生的煙氣,該點設(shè)計風(fēng)量為105m3/h。

  考慮到場地及煙塵性質(zhì),采用過濾面積為2208m2濾筒除塵器,風(fēng)機電機設(shè)置減震機座,安裝于槽上鋼結(jié)構(gòu)平臺。

  3.4槽上返礦除塵系統(tǒng)和礦槽上料系統(tǒng)

  槽上卸料小車下料口采用重力擋板,通過移動通風(fēng)槽連接卸料小車除塵管道控制卸料時的揚塵,風(fēng)量5.0×104m3/h;槽下返礦大傾角皮帶及返礦倉除塵5.0×104m3/h風(fēng)量并入該系統(tǒng)。

  同樣受限于場地,采用過濾面積為2904m2濾筒除塵器,就近設(shè)置在槽上鋼結(jié)構(gòu)平臺。

  對從汽車卸料口至礦槽槽上之間的揚塵點設(shè)置單獨的除塵系統(tǒng),包括汽車翻料口,各皮帶機頭機尾以及各個落料點,新建1臺3450m2的布袋除塵器,采用PE/PE554Cs16濾料,MPS超細PE針刺占經(jīng)過易清灰耐磨處理,所有管道彎頭均采用耐磨彎頭。

  3.5除塵灰處理

  改造后共有9套除塵系統(tǒng),為減少多點卸灰?guī)淼亩螕P塵,每套系統(tǒng)不再設(shè)置獨立的儲灰倉或者中間倉,而是通過AV泵氣力輸送將9套除塵器的灰輸送至一大型灰倉內(nèi),灰倉容積設(shè)計為3d的存灰量。為減少卸灰時的揚塵,星型卸灰閥采用變頻控制下灰量,自動控制加濕機的進水量,使水和灰以合適的比率混合后卸入卡車。

  4改造效果

  通過該次環(huán)保改造,由于廠房進行了全封閉措施,煙氣及粉塵得到有效控制,消除了無組織排放,出鐵場及礦槽周邊環(huán)境得到極大改善,高爐區(qū)域上方明顯要比其他未改造高爐區(qū)域可視度高。

  原本為嚴重揚塵區(qū)域,如高爐爐頂上料口、箕斗車地坑卸料口、汽車卸料區(qū)等明顯改觀;礦槽上料各轉(zhuǎn)運落料點揚塵均被有效控制;槽下振動篩罩與導(dǎo)料槽形成的微負壓遏制了粉塵的外溢,使礦槽廠房內(nèi)不再是灰塵滾滾,工人作業(yè)崗位環(huán)境得到極大改善。

  運行3個月后,對布袋除塵器有組織排放進行了測量,系統(tǒng)總風(fēng)量均達到設(shè)計風(fēng)量,煙囪排放濃度均滿足執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求,達到了除塵改造的目的。

  由于除塵點風(fēng)量和除塵管道合理優(yōu)化后,原本抽取較大顆粒的除塵點變成抽取灰塵為主,管道風(fēng)速更為均勻,管道積灰和磨損的問題有效改善,除塵灰集中輸送量由原來的每天40~50t下降到每天30~40t,體現(xiàn)了本次改造“重密封,輕風(fēng)量”的思路。

  5結(jié)語

  改造后2座高爐除塵系統(tǒng)的總風(fēng)量為1.93×106m3/h,總裝機容量3015kW,每萬單位風(fēng)量裝機量為15.6kW,而原首鋼4座高爐出鐵場每萬單位風(fēng)量裝機量為27kW,相比較國內(nèi)其他系統(tǒng)該參數(shù)較為先進。本文介紹的改造思路可為今后高爐單元除塵改造提供參考。

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