裝置運行到末期,現場設備不斷出現問題,濟南煉化抓實抓細安全環保生產,嚴格落實現場巡檢“三到位”,即“人員到位、檢查到位、記錄到位”,多次及時發現設備泄漏隱患,為順利完成搶修排險贏得了時間,避免多起重大設備泄漏引發的事故,確保了裝置安全環保運行。
10月4日,瀝青車間班長李虎才例行巡檢走到丙烷泵區時聞到一股丙烷味,從泵區到高處管排,他爬到二層平臺,緊貼平臺底板的管線逐個排查,終于發現C-1/1副丙烷管線孔板流量計處結霜,有丙烷泄漏。漏點位于流量計引壓管焊口處,離地面5米左右,位置隱蔽。泄漏管線內存在4.0MPa液相丙烷,漏點附近有運行的轉動設備和高溫瀝青管線,情況十分危險。李虎才果斷通知內操降低管線壓力,減少泄漏量。車間采取應急措施,切除副丙烷管線,降量維持生產。生產、機動立即討論處理方案,使漏點得到有效控制。
10月8日,一催化車間劉旭龍巡檢到穩定框架區域時,隱約聞到一股瓦斯味,幾番檢查后,發現味道來自R-301油氣分離器附近。R-301壓力高,危險系數大,他立即爬到十幾米高的頂部,正巧看見一縷白色霧氣從眼前消散。這條12公斤壓力的液化氣管線,罐內是易燃易爆的油氣混合物,一旦大量泄漏會引起火災和爆炸,后果不堪設想!劉旭龍沿管線反復查找,幾分鐘后,在S-Zorb液化氣進R-301入口管線側面微小砂眼再次飄出一絲液化氣,被劉旭龍逮了個正著。
10月9日,二催化車間員工朱德權巡檢到脫硫單元時,在地面上隱約看見點點“水痕”,這些細小的“水痕”立即引起了他的警覺,順著“水痕”滴落的方向往上排查,在E-603貧胺液出口管線的保溫層外發現了一滴還未滴落的胺液,他立即向班長及車間匯。車間技術人員馬上到現場確認,對管線及閥門保溫進行了拆除。拆除后,在出口手閥的閥體上發現了漏點。由于該漏點在閥體上,很難對其進行完全切除,一旦泄漏嚴重,極有可能導致氣體脫硫單元停工。車間立即聯系施工檢修單位,針對現場漏點情況,研究制定施工搶修方案進行妥善處理。
10月11日,油品車間職工李新勇在夜班巡檢時聞到一股淡淡的液化氣味,令他立刻警覺起來。他打著手電對氣分料罐區球罐的靜密封點、管線法蘭、切水閥等易泄漏部位逐一排查,但并沒有發現漏點。整個晚上,他的心都在琢磨著漏點的事兒,不時詢問內操液化氣罐區報警儀有無異響,并多次到罐區再檢查,想盡快將漏點給“揪”出來。第二天天剛亮,李新勇又繼續排查,在南側的系統管帶下風向,明顯感覺液化氣味重了。李新勇爬上管帶,沒多久,發現高空管排上有條管線的低點放空已結霜,液化氣還在持續泄漏。經核實泄漏管線為輕碳四付MTBE裝置管線,倘若發現不及時,輕碳四大量泄漏,將會造成不可挽回的后果。
現場巡檢“三到位”,提高了現場巡檢質量,巡檢中除了正常的巡檢點外,設備管線的隱蔽處、區域內的邊角處,多拐個彎,多走幾步路,及時發現各類設備泄漏隱患,確保了裝置安全平穩運行。