近日,金陵石化1號催化裂化、3號催化裂化、4號常減壓裝置智能化APC先進(jìn)控制系統(tǒng),順利通過專家組的評審、分析、測試,正式通過驗收。
來自揚子石化、南化公司、金陵石化生產(chǎn)計劃處、技術(shù)質(zhì)量處、電儀中心等單位相關(guān)專家,聯(lián)合組成的專家組,對金陵石化1號催化裂化等3套裝置的APC系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場評審。專家組聽取了工作報告、技術(shù)報告、用戶、測試報告,詳細(xì)審閱了項目文檔。并經(jīng)過現(xiàn)場測試驗收、用戶訪談、歷史數(shù)據(jù)對比和分析,確認(rèn)1號催化裂化、3號催化裂化、4號減壓3套裝置,均實現(xiàn)了多變量預(yù)估協(xié)調(diào)控制,APC系統(tǒng)投用率在95%以上,裝置關(guān)鍵控制指標(biāo)波動平均方差降低30%。初步測算,投用后年可增效益超1000萬元。APC先進(jìn)控制系統(tǒng),是結(jié)合工藝、儀表、計算機等功能為一體的一種現(xiàn)代控制系統(tǒng)。系統(tǒng)可在復(fù)雜的生產(chǎn)情況下,實現(xiàn)控制過程的智能判斷與自動調(diào)節(jié),穩(wěn)定生產(chǎn)、減少波動,降低勞動強度。2013年金陵石化啟動APC項目,2015年進(jìn)入實施階段,先后完成現(xiàn)場基礎(chǔ)儀表PID回路整定、模型辨識、系統(tǒng)集成與調(diào)試、人員培訓(xùn)及投運等工作。
目前,金陵石化1號催化、3號催化、4號常減壓、2號連續(xù)重整及、烷基苯等7套裝置,均已采用APC先進(jìn)控制系統(tǒng)。助力企業(yè)更好地穩(wěn)定裝置生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低勞動強度和提質(zhì)增效。
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