“低溫熱發(fā)電裝置投運后,我們已經(jīng)停掉了10臺用來冷卻熱水的空冷器。扣除機組自耗電和循環(huán)水耗電,初步估算,目前每天差不多可節(jié)電1000度左右”。
此時,他身后的低溫余熱有機朗肯循環(huán)(ORC,Organic Rankine Cycle)發(fā)電裝置已經(jīng)安全平穩(wěn)運行了將近300個小時。
低溫余熱主要為溫位在90~150度的余熱資源,包括熱媒水、煙氣、低壓放散蒸汽、待冷卻的工藝物流等。在化工、水泥、冶金等眾多行業(yè),低溫余熱資源豐富,但由于缺乏相應(yīng)的技術(shù),長期以來,除少量用于制冷、供熱外,大量低溫余熱白白浪費,在有些工藝中,需要采用空冷、水冷等耗能的方式處理低溫熱。在此過程中,不但沒有節(jié)能,反而損耗了大量的其他能源。
“低溫余熱數(shù)量大,品位低,如何有效充分利用一直是煉化企業(yè)研究的課題。”九江石化生產(chǎn)經(jīng)營部節(jié)能辦主任王瑞群介紹說,本世紀初,九江石化低溫熱水主要用于氣分裝置、生水換熱、鍋爐除鹽水換熱、生活水換熱和冬季采暖,但熱源利用有限;原有低溫熱網(wǎng)絡(luò)存在熱阱不足,熱量過剩;熱阱季節(jié)性較強使系統(tǒng)的綜合調(diào)控較為困難等問題。
2009年,九江石化針對煉油裝置大量低溫熱能質(zhì)低、位置分散的現(xiàn)狀,按照“溫度對口、梯級利用”的原則,通過節(jié)能技術(shù)改造,在煉油裝置中建立起一大一小兩個系統(tǒng),初步解決了老裝置系統(tǒng)低溫熱優(yōu)化匹配的問題。
王瑞群說:“在500萬噸/年規(guī)模時,我們圍繞低溫熱的利用做了許多改造優(yōu)化工作,但現(xiàn)在裝置規(guī)模提升到800萬噸/年以后,原有的一些節(jié)能利用措施,難以充分消化這些增長的低溫熱源,而利用低溫熱發(fā)電,應(yīng)該說是為有效地解決這個問題探索出了一條新路。”
為深度挖掘節(jié)能潛力、降低單位能耗,2014年,中國石化科技部將“煉廠低溫余熱有機工質(zhì)發(fā)電技術(shù)開發(fā)”列入股份公司科技開發(fā)項目和“能效倍增計劃”立項開發(fā),委托九江石化、洛陽工程公司、中船重工第七一一研究所結(jié)合九江石化油品質(zhì)量升級工程富余低溫熱資源,開展技術(shù)路線論證、發(fā)電裝置研究及工業(yè)應(yīng)用等研究工作。2014年6月總部科技部組織完成方案評審。2015年2月出版可研報告。
2015年,三方遵循“技術(shù)上先進,經(jīng)濟上合理”的原則,進行了多次技術(shù)方案論證,充分考慮煉廠低溫余熱資源數(shù)量大、溫位低的特點,結(jié)合透平膨脹機效率高、單機功率大,烷烴類有機工質(zhì)廉價易得的優(yōu)點,最終確定采用透平膨脹機有機朗肯循環(huán)低溫發(fā)電技術(shù)路線,有機工質(zhì)采用異丁烷(R
2015年11月發(fā)電裝置土建施工;2016年5月實現(xiàn)中交;
中船重工第七一一研究所九江項目經(jīng)理、高級工程
“在國內(nèi)采用向心式透平膨脹機,以烷烴類工質(zhì)為循環(huán)工質(zhì)的有機朗肯循環(huán)技術(shù),并實現(xiàn)兆瓦級ORC發(fā)電裝置工業(yè)應(yīng)用的,九江石化是第一套。”
當前,我國能源供給形勢嚴峻、環(huán)保壓力增大,深入開展節(jié)能減排工作尤為迫切。據(jù)相關(guān)資料顯示,現(xiàn)階段我國工業(yè)余熱的回收效率只有發(fā)達國家的80%左右,提高能源利用效率是目前我國節(jié)能減排的工作重點。對余熱資源巨大的煉化企業(yè)而言,有機朗肯循環(huán)低溫余熱發(fā)電技術(shù)的大型工業(yè)應(yīng)用,可以充分實現(xiàn)能源的梯級利用,并形成擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的節(jié)能產(chǎn)品。在這種背景下,九江石化有機朗肯循環(huán)低溫余熱發(fā)電裝置的投用,無疑可為煉化企業(yè)低溫熱資源的回收利用、減少碳排放、節(jié)能降耗提供良好的借鑒和示范。
標簽:余熱發(fā)電
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