2014年3月份,我公司2號線窯頭AQC爐運行巡檢時,過熱器出口集箱部位有漏氣聲響,初步判斷為管子泄漏,為避免故障擴大,解除AQC爐進行檢查處理。
1爆管部位檢查和處理過程
1.1鍋爐強制降溫查找爆管位置
1)關閉進煙閥門,打開鍋爐人孔門及進風管道冷風閥門,拆除過熱器出口集箱位置爐墻保溫材料。
2)加大窯頭鍋爐上水量,增大蒸發器疏水排污水量,強制置換鍋爐內部熱水進行冷卻。降溫速度控制在5~8℃/min,避免鍋爐管片受到損害。因鍋爐頂部空氣流通緩慢,過熱器溫度降得非常慢,經過3h過熱器溫度還在180℃左右,鍋爐內部無法查看。
3)采取滿水降溫措施。做好安全防護措施,關閉過熱蒸汽集箱出口主閥門防止閥門泄漏,開啟窯頭鍋爐管線疏水閥門。鍋爐上水量控制在2t/h左右,降低冷水對過熱器管片的損害。過熱管溫度下降,汽包滿水進入過熱器,過熱器爆管位置出現大量水汽,停止上水。在過熱器出口集箱爐墻護板開口查看,確定爆管具體位置,做檢修準備。
1.2爆管處理過程
如果焊補或更換局部管片,過熱器工作效率不降低,蒸汽過熱度好;但檢修施工困難,檢修質量不好保證,且檢修時間長。我們將爆管的管片割除封堵,這樣雖然過熱器過熱面積降低近1/6,蒸汽過熱度略差,但能保證檢修人員安全,操作較方便,檢修質量好保證,檢修時間短。
1.3實施過程
1)搭設檢修平臺,拆除爐墻護板,保證人員安全,維修操作方便。
2)選擇好焊接位置,將損壞的管片割除。
3)用45號鋼加工制作Φ30×45封頭若干個。
4)將封頭楔入管(Φ38×3.5)內,封頭與管口平齊(方便焊接操作),進行焊接。在處理最后幾根管時,因鍋爐頂部氣體溫度在150℃左右,時有蒸汽產生,管內部產生壓力,焊口出現氣孔,上水試驗存在滲水現象。反復多次上水降溫,焊接仍不能消除滲水問題。
5)根據實際情況,在封頭部件中心軸線上鉆孔、攻絲,采用螺紋封堵,然后將螺栓與封頭焊接在一起,有效解決了帶壓焊接的難題。
6)滿水試驗,檢查各管片的焊接情況,已無滲水現象。
2爆管原因分析
1)爆管位置為過熱器管彎頭與集箱管子接口橫管段,此處沒有翅片保護,含塵煙氣直接沖刷管壁,造成管壁變薄,超壓斷裂。
2)過熱器管材質為20/GB3087,耐熱極限溫度在470℃。當鍋爐進風溫度過高(超過500℃),管材在高溫下出現蠕變現象,此時鍋爐蒸發量也迅速增大,壓力升高,在薄弱部位發生爆裂。
3避免爆管問題發生的預防措施
1)管的裸露部分(無翅片保護)噴涂耐磨涂料,增強管的耐沖刷性能。
2)在管無翅片保護部位增設導風板,減少粉塵顆粒的沖刷。
3)提高分離器收塵效率,降低鍋爐進風含塵量。
4)控制進窯頭鍋爐煙氣溫度不超過450℃。
5)如果窯頭鍋爐進氣溫度持續偏高,可考慮提高管的材質,增強管的耐溫性能。
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