我工廠擁有一條完整的5000t/d熟料生產線,配套9MW余熱發電系統。該余熱發電設備于2008年并網運行,期間工況良好。2012年春節大修期間,考慮到余熱發電系統已投運4年,工廠決定對余熱發電機例行保養,計劃由供應商實施,用時5天。然而,這次常規性的保養維護,并不順利。外協單位按照既定步驟實施發電機保養,在回裝轉子后,調節轉子水平、中心時,發現發電機與汽輪機聯軸器同心度存在超差現象。本文就余熱發電系統保養中遇到的這一難題的處理進行介紹。
1發電機的基本情況
由于歷史原因,工廠9MW余熱發電系統配套的發電機型號為QF3-J12-2,額定功率為12000kW,轉速3000r/min,極數2個,頻率50Hz,功率因數0.8,電壓10500V,電流825A,相數3個,“Y”接法。額定激磁電壓188.9V,額定勵磁電流220.3A。絕緣等級:定子繞組和轉子繞組均為F級。
本次保養前發電機狀況為:軸瓦振動逐步加大,最大值達90μm;潤滑油溫偏高,電機靠汽輪機側的3號瓦為72℃,電機尾側的4號瓦為60℃。
2保養方案與步驟
?。?)拆除發電機的全部管路接頭,放空軸承中的潤滑油。拆開定子端蓋和汽輪機的齒輪箱上蓋。
(2)拆出聯軸器的定位螺栓,分離兩聯軸器。
?。?)對轉子進行抽心,吊至外部進行全面檢查。進行清灰與外表清洗,測量轉子直流電阻、絕緣電阻。做直流泄漏試驗。噴8037絕緣漆。
?。?)對定子進行全面檢查,如有槽楔、綁扎松動的進行相應處理,爾后對定子用專用清洗劑清洗。測量直流電阻、絕緣電阻。噴8037絕緣漆。
?。?)對軸承座和軸瓦進行檢查。
?。?)吊裝轉子,調節轉子水平、中心。
?。?)對軸瓦進行壓鉛,調節軸瓦間隙。
?。?)回裝定子端蓋和各管油路。
?。?)試車前,對微機勵磁進行檢查與調試。
3保養方案實施過程中遇到的難題
外協單位按照上述步驟實施發電機保養,前期過程尚且順利,在進行至第六個步驟,即轉子回裝后,調節轉子水平、中心時,發現發電機與汽輪機聯軸器同心度存在超差現象,上下偏差20絲,左右偏差40絲,怎么調整都達不到安裝精度要求。因此,外協單位建議將整個發電機左移,否則無計可施了。具體建議更改保養方案為:
(1)將發電機轉子重新抽出。
?。?)拆下發電機前軸承座,對其4個地腳孔加工成為長形孔。
(3)將3號軸瓦下滑枕一調整塊平面去除約0.5%m/m,以滿足較高的粗糙度要求。
?。?)發電機定子4個地腳孔也需按一定方向擴孔。
(5)發電機定子下出風斗因四周被水泥漿灌漿圍住,導致定子無法移動,也需將其移除。
?。?)因發電機轉子中心高于汽輪機中心,發電機轉子中心需往下調,為保證間隙,定子也需同步下調。而發電機定子下調整鐵板只有0.5%m/m,不具備下調條件。故中心校好后定子與轉子氣隙尤其是下面會略小,對今后正常運行帶來不確定性。
標簽:余熱發電機
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