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MGGH 在電廠的應用及運行控制

作者: 2016年05月26日 來源:互聯網 瀏覽量:
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導讀:我國環保企業借鑒日本MGGH工藝,并結合國內燃煤電廠實際情況,將余熱利用和電除塵性能結合在一起,開發了適合我國的低低溫煙氣處理系統。目前,國內在300MW、600MW、1000MW機組均已有低低溫煙氣處理系統的應用

  導讀:我國環保企業借鑒日本MGGH工藝,并結合國內燃煤電廠實際情況,將余熱利用和電除塵性能結合在一起,開發了適合我國的低低溫煙氣處理系統。目前,國內在300MW、600MW、1000MW機組均已有低低溫煙氣處理系統的應用。

  作為火電廠煙塵治理最主要設備的傳統電除塵器,面對燃煤電廠鍋爐排煙溫度高導致的煙氣體積流量增大、煙塵比電阻升高等突出問題,只能通過被動增加電除塵器比集塵面積、電場數目等方式提高電除塵效率。不但增加了成本,擴大了設備占地,且并未解決高比電阻粉塵的問題。

  同時,濕法脫硫工藝在高效脫除硫氧化物污染物的同時,也造成脫硫后飽和煙氣在煙囪出口遇冷凝結形成“石膏雨”或“煙羽”,形成二次污染。為適應日益嚴格的火電廠煙塵治理要求,需要有效地解決此類問題。

  低低溫煙氣處理系統(MGGH)作為一種新型高效的環保工藝系統,具有提高除塵效率,克服傳統GGH易堵塞和SO?泄露等問題,消除煙囪“煙羽”等環保節能的綜合優點,符合我國發展綠色循環經濟的要求,已獲得國內包括環保企業、設計院、火力發電廠等單位的關注。

本文基于華能榆社電廠MGGH系統改造情況,在簡單介紹MGGH系統的同時,對于MGGH系統作為一種新工藝在運行過程中的幾個控制關鍵點進行探討,并提出參考意見。

  1、MGGH技術應用背景及工藝原理

  1.1應用背景

  MGGH工藝路線源于日本為提高環保排放控制綜合要求,在原有電除塵+濕法煙氣脫硫工藝(單一除塵、脫硫工藝)的基礎上開發的,采用無泄漏管式水媒體加熱器的濕式石灰石-石膏法煙氣脫硫工藝。我國環保企業借鑒日本MGGH工藝,并結合國內燃煤電廠實際情況,將余熱利用和電除塵性能結合在一起,開發了適合我國的低低溫煙氣處理系統。目前,國內在300MW、600MW、1000MW機組均已有低低溫煙氣處理系統的應用。

  1.2工藝原理

  低低溫高效煙氣處理系統綜合應用煙氣余熱利用技術,通過熱回收器回收空預器出口煙氣余熱,使除塵器入口溫度由120~150℃降低至90~100℃。煙溫的降低促使粉塵比電阻相應降低,進而大幅提高除塵效率,并有效脫除煙氣中絕大部分的SO3,滿足低排放要求,節省濕法脫硫工藝耗水量,減少煙囪水汽的排放。熱回收器回收的熱量由熱媒體運輸至煙氣再加熱器,將脫硫出口煙氣溫度由約50℃升高到80℃左右,從而避免煙囪降落液滴,減輕煙囪腐蝕,提高煙氣排放抬升高度,消除“煙羽”視覺污染。

  2、工程及改造方案

  華能榆社電廠2×300MW機組原有爐后煙氣治理路線為脫硝+預除塵器+循環流化床干法煙氣脫硫+脫硫電除塵器,因現有2臺300MW發電機組燃用煤質為含硫量較高的中高硫煤(含硫量約在2%左右),經過現有的脫硫裝置后的2臺機組SO?出口排放濃度400mg/Nm3。同時脫硫電除塵器受電除塵器本身效率所限(原除塵系統按粉塵排放標準100mg/Nm3進行設計),粉塵排放濃度約100mg/Nm3,不能滿足最新環保要求。而且由于機組運行多年老化等原因,空預器出口的排煙溫度可達到150℃,較高的排煙溫度更進一步造成除塵器、脫硫系統實際運行工況偏離設計工況,造成煙囪出口排放超標。為了滿足排放標準,廠方需對煙氣治理設備進行升級改造。

  廠方首先考慮對于原脫硫系統進行改造,按“一爐一塔”的方案新建兩套石灰石-石膏濕法脫硫系統,但濕法脫硫系統必須配套GGH或濕煙囪,而考慮到傳統GGH固有的缺點及濕煙囪改造成本高的問題,廠方最終決定采用低低溫高效燃煤煙氣處理系統+石灰石-石膏濕法脫硫系統,同步對原有預除塵器+脫硫電除塵器進行提效改造,對原有設備進行技術升級。

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