高橋石化聚醚裝置加強源頭治理和精細管理,從2013年起,廢危物呈兩位數的速率下降,目前,整個裝置廢危物比2013年減少三分之二。
聚醚裝置于2013年建立由作業部部長掛帥,裝置長和各專業組組長、科研骨干組成的攻關小組,研究減廢工作現狀、改進手段,確保廢危物減量化年年有進步。
過去取樣實施敞開式人工作業,一些取出的物料中會進入灰塵導致廢液產生或需要重新加工。裝置取樣點眾多,年積月累,形成了一定的廢危物量。
回收利用時小桶倒大桶,容易掉落物料,成為廢液,污染環境。
作業部自己設計了獲得國家專利的密閉取樣器,在50多個取樣點安裝,實現取樣過程的密閉化、物料回饋系統自動化,不但消除了敞開式取樣導致的物料污染,成為廢液,而且自動輸回多出物料,減少了人工取樣時小桶換大桶導致的多余操作過程和勞務。
作業部開展減少氮氣消耗和降低裝置過濾時間等技術攻關,提升了裝置運行效能,減少了廢危物的產生。
作業部完善廢渣入庫作業的管理和檢查,安排專人對廢渣全過程加強管理,由裝置長、HSE管理人員對廢渣入庫作業進行雙重檢查、簽字,確保廢液處理的規范化,避免了過去廢渣處理作業粗放,廢物中混入部分可回用成品導致的浪費現象。
操作人員提高精細操作水平,確保運行全過程平穩,減少運行波動,減少脫水、吸料等作業過程中的誤操作,以防止廢料的產生。
組織有關人員加強對泄漏情況的巡檢,及時消除了泄漏點,防止了流出裝置廢液的產生。
一系列的技術改進措施,廢危物減量從源頭上得到了治理,從本質上減少了廢危物產生。
20萬噸/年聚醚裝置廢危物以年平均兩位數的速率下降,2013年聚醚危廢物產生160噸,2014年降至140噸,2015年更降至60噸。2016年至今,危廢物又從去年的5噸/月下降到3-4噸/月。
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