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上海石化改進渣油加氫催化劑硫化方式

作者: 2016年05月09日 來源:互聯網 瀏覽量:
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日前,上海石化在390萬噸/年渣油加氫裝置檢修后的開車過程中,對催化劑硫化方式進行改進,不僅消除了原先硫化方式存在的環境污染風險,更為同類裝置改進催化劑硫化工藝提供了經驗。  據了解,催化劑硫化是渣油加氫

     日前,上海石化在390萬噸/年渣油加氫裝置檢修后的開車過程中,對催化劑硫化方式進行改進,不僅消除了原先硫化方式存在的環境污染風險,更為同類裝置改進催化劑硫化工藝提供了經驗。
     據了解,催化劑硫化是渣油加氫裝置開車過程中的一項關鍵作業,以柴油或者蠟油為介質將硫化劑送入裝滿催化劑的反應器中,對催化劑進行激活,使其具有活性。為避免比重較輕的硫化油并入系統引發下游催化裝置產生操作波動,一般送往罐區處理。然而,由于硫化油在高壓狀態下富含溶解氫和硫化氫,在處理中,因壓力迅速降低,會快速釋放出來,存在環境污染風險。
     如何既能保證下游催化裝置平穩運行,又能消除潛在的環境風險?
     上海石化渣油加氫裝置的管理人員和技術人員進行了初步討論,確定了初步的優化方向。此后,他們又與石科院聯系,對方案可行性進行論證,編制詳細的操作和應急處置方案。
     在裝置開始硫化作業后,他們根據方案,將硫化介質改成常減壓裝置減二線蠟油,硫化結束后,硫化油被分成三個階段并入到渣油加氫裝置分餾部分,實現回用,從而減輕對下游催化裝置的影響。
     改進后結果顯示,由于常減壓裝置減二線蠟油硫含量較高,整個硫化升溫過程系統內硫化氫濃度始終處于高濃度穩定狀態,一方面降低了硫化劑使用量,一方面也提高了硫化氫穿透反應器速度,縮短了硫化時間。

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