3月17日,高橋石化丙烯供漕涇地區中石化三井化工有限公司流程順利打通,在實現了丙烯車運出廠的同時,有利于合資企業三井化工逐步降低生產成本,為減虧增效打好基礎。
高橋石化高橋地區的苯酚丙酮裝置原料丙烯由煉油裝置供給,為管道直接輸送。近年來,苯酚丙酮的價格持續走低,加上是老裝置,能耗和成本都居高不下,導致虧損嚴重。高橋石化經過綜合平衡,安排化工二部兩套苯酚丙酮裝置停產。煉油裝置丙烯的月產量約為7500噸,除供給化工二部、丙烯酸廠外,剩余外賣。化工二部兩套苯酚丙酮裝置停產后,高橋石化須重新對丙烯進行調配平衡,盡可能實現企業效益的最大化。
合資企業三井化工一直希望得到高橋石化的丙烯原料,以降低生產成本。
中國石化是三井化工最大的股東。高橋石化通盤考慮,決定減少外賣,力助三井化工降本減虧,達到雙贏。
高橋石化在儲運一部聯合罐區增設丙烯裝車設施,將煉油裝置生產的丙烯用槽車運送至三井化工40萬噸/年苯酚丙酮裝置。為滿足丙烯出廠稱重要求,在聯合罐區新增裝車出廠流程和兩個裝車鶴位。為避免丙烯裝車時槽車超壓,分別為丙烯裝車泵設置變頻器,與泵出口壓力形成閉環控制。
供應銷售部與總部化工銷售、三井化工、物流運輸企業溝通協調,就協議標準、供應數量、銷售價格、運送時間進行了多次協商,做了大量工作,各方達成一致。
去年底,丙烯裝車設施項目竣工,生產調度處、儲運一部在今年初開展試運行。為避免丙烯損失,聯合罐區不開氣孔、采用“悶裝”的方法裝車。但天氣轉暖,丙烯容易氣化,造成槽車罐內壓力不斷升高。而三井化工卸車時無放空設施,壓力無法釋放,當槽車再度裝車時,使得丙烯量和裝車效率降低。在生產調度處牽頭組織下,聯合罐區對丙烯裝車設施安裝了氣相平衡線,將壓力控制閥門設定為10公斤,解決了這一問題,每罐槽車的裝車量由20噸提高到22.9噸,同時保證了裝車速度。
3月16日,該項目完工正式投用。次日,首批107噸丙烯送至三井倉庫。聯合罐區送至三井倉庫的丙烯日輸送量為7-10車次,約為150-220噸。
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