導讀:燃煤發(fā)電離不開鍋爐。這種巨人般的大型燃燒設備吞下成噸的化石燃料,其燃燒產(chǎn)生的能量為我國提供了近80%的電力。浙江大學副校長、教育部長江學者特聘教授、省特級專家嚴建華領(lǐng)導的交叉學科團隊成功研發(fā)出一套為鍋爐做“CT”的技術(shù),使人們可以準確觀測鍋爐內(nèi)部復雜的燃燒過程,并偶合到燃燒控制系統(tǒng)實現(xiàn)運行優(yōu)化調(diào)整,燃燒由此變得更加安全、清潔、高效。該成果3月23日獲得2015年度省科技進步獎一等獎。
一座發(fā)電功率為100萬千瓦的發(fā)電鍋爐,其大小相當于一座25層高、每層面積500平方米的樓房,爐膛里面充滿了風煤劇烈混合的高溫氣固兩相流,熊熊燃燒反應的高溫兩相流溫度高達1000多攝氏度。嚴建華說,過去很長一段時間,鍋爐內(nèi)部的燃燒過程幾乎是一個“黑箱”,即便能夠在個別位置實現(xiàn)單點溫度或濃度測量,其結(jié)果也不能代表燃燒過程全貌,不啻是“盲人摸象”。
搞清楚鍋爐內(nèi)部的燃燒狀況為什么重要?在這個問題上我們有過血的教訓。1993年,北侖電廠一座當時國內(nèi)最大容量的進口鍋爐發(fā)生爆炸,造成23人死亡,機組停運130多天,少發(fā)電近14億度。嚴建華當時是一個博士畢業(yè)不久的年輕學者,參與了事故原因調(diào)查。專家們發(fā)現(xiàn),這座鍋爐爐膛的燃燒狀況已經(jīng)發(fā)生了變化,卻沒能被及時檢測到。
生產(chǎn)生活需要源源不斷的電力,鍋爐不可能頻繁停機檢修,能不能研發(fā)出實時檢測燃燒過程的方法?北侖電廠事故成為嚴建華課題組近20多年來致力于燃燒過程研究的起點。課題組提出的方法是,把特殊的攝像裝備裝在一個口徑很窄的測槍里,伸到鍋爐里面,拍下火焰的圖像,并在不同爐膛斷面布置若干測點。“盡可能多角度地收集火焰圖像,再將圖像代表的意義還原成參數(shù)、函數(shù),最終建立燃燒的三維數(shù)學重建模型。”嚴建華說,這就像給鍋爐這個巨人做了“CT”。
這個主意一開始聽起來有點兒天方夜譚。最初試驗時,圖像測槍進入鍋爐就被高溫燒壞了。嚴建華帶領(lǐng)團隊反復嘗試不同材料,尋找各種冷卻和除塵的方法。“電廠驗證試驗正值盛夏,站在電廠鍋爐外,溫度高達40℃以上,連續(xù)試驗下來汗流浹背。”最終研究團隊成功解決了穩(wěn)定可靠獲取火焰圖像的問題。
接下來還有設備推廣的問題。團隊成員一趟一趟地跑到電廠去,“跑細了腿,磨破了嘴”,說服一個個電廠采用這項新技術(shù)。
如今,這項技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得頗為成熟,從內(nèi)蒙古草原到南海之濱,許多大型燃煤發(fā)電企業(yè)已采用這一技術(shù),實時掌握了鍋爐內(nèi)三維溫度分布、燃燒狀況、污染物排放情況,結(jié)合先進的燃燒模型預測控制,機組運行更安全了。值得一提的是,因為鍋爐燃燒可以持續(xù)處在最佳狀態(tài),發(fā)電煤耗和污染物排放都下降了。
比煤燃燒更復雜的是生活垃圾、污泥和危險廢棄物的燃燒。嚴建華團隊的技術(shù)還應用在我省多家企業(yè)的廢棄物焚燒鍋爐上,有效提高了環(huán)保性能和機組燃燒效率,確保了系統(tǒng)運行在最佳工作狀態(tài),為破解垃圾圍城之困和水環(huán)境治理中的污泥處理難題做出重要貢獻。
據(jù)了解,該項目在多年的研究歷程中培養(yǎng)了近10位博士研究生和20位碩士研究生,先后發(fā)表論文75篇。近三年為企業(yè)新增直接銷售收入30.68億元,新增利潤4.02億元。
標簽:實時檢測燃燒過程
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