摘要:脫硫廢水處理系統是保證脫硫穩定運行的重要部分,也是運行、維護工作的難點,常規設計的廢水系統存在著處理能力弱、設備可靠性低等問題。本文通過對脫硫廢水處理系統進行改造,充分利用事故漿液箱脈沖懸浮系統的特點,優化工藝流程,有效地提高廢水處理系統的運行可靠性。
1、 廢水處理系統設計流程
廢水旋流站溢流進入廢水處理系統的中和、沉降、絮凝三聯箱,然后進入澄清器和出水箱,其間的出水梯次布置,形成重力流。最后合格廢水送至煤場噴灑系統。
澄清器污泥排往板框壓濾機,排泥經電動泥斗緩沖裝入運泥車。壓濾機排出的濾液及清洗濾布的污水自流至濾液箱,通過泵將該水送至三聯箱進行處理。
系統設置生石灰粉倉,生石灰粉通過計量裝置進入石灰乳制備箱,再通過螺桿輸送泵送入石灰乳計量箱。石灰乳、有機硫、混凝劑、助凝劑、鹽酸等5個計量箱后分設5組計量泵,完成向三聯箱及出水箱自動在線調節計量加藥。
脫硫工程廢水處理系統設計能力為19m3/h。
廢水處理系統設計工藝流程如下所示:
2、 脫硫廢水處理系統主要設備存在問題
2.1板框式壓濾機
近兩年的運行實踐表明,板框式壓濾機運行不穩定,常見的問題有:1)濾餅含水率高。卸泥餅操作時,泥餅不易脫落,人工清理困難(見左圖);2)壓泥過程中,濾板之間易漏料,污染環境,同時造成進料壓力低,壓泥效果差;3)濾布壽命短,雖加強沖洗,但運行約6個月即需更換。
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