11月18日,在河南油田南陽能源化工有限公司優化工作推進會上獲悉,該公司65噸燃油鍋爐柴油系統已安全投用,油泵房自用蒸汽和渣油泵等都停止供應和運行,年可節約蒸汽3746噸、節電25.9萬千瓦時。
能源公司有65噸燃油鍋爐,在75噸煤粉鍋爐檢修或故障時,一直作為備用鍋爐使用,以保證各裝置安全生產運行。但是該燃油鍋爐是渣油管線系統,在冷熱換季時易出現凍凝。公司全年啟用渣油泵和換熱器,自產蒸汽給渣油管線加溫,使渣油達到點爐溫度,耗能大。去年10月17日,因外電網故障,裝置停電時間較長,而渣油管線凝結造成停蒸汽7.5個小時,無法及時為生產裝置提供動力保障。
能源公司認真調研,反復論證,9月份利用裝置檢修,對煤粉鍋爐的柴油管線進行改造,優化流程,增設一條柴油管線與65噸燃油鍋爐連接。柴油管線與渣油管線相比,不受油溫影響,有著火迅速,燃燒更穩定的優勢,能更好地保證燃油鍋爐安全快速啟動。
10月8日,動力裝置開工,改造優化后的65噸燃油鍋爐新柴油管線啟用,自產蒸汽給渣油罐加溫,10月13日順利切換到渣油系統,既滿足了安全生產需要,又節約了能耗,增加了效益。
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