“常壓塔一線液位控制閥副線全關后,液位實現平穩自動控制,裝置全面恢復正常生產。”10月17日6時,廣州石化煉油四部3號蒸餾裝置工藝主管鄭選建在微信群上的一條消息,讓參與常壓塔波動攻關的人員興奮不已。
9月11日起,3號蒸餾裝置常壓塔出現階段性波動,9月底,常壓塔波動情況進一步惡化,范圍擴大至整個常壓塔,影響裝置的安全生產和長周期運行。
為解決這一問題,裝置迅速成立攻關小組,裝置首席技師易志峰國慶長假期間一直在置現場蹲點,查找故障原因,指導優化操作。經過調整,常壓塔波動有所減小,但裝置負荷仍然受到較大影響。
攻關小組人員通過反復“會診”和分析,最終將目光聚焦在常壓塔上部塔盤上。初步判斷故障原因為銨鹽沉積結晶,造成阻塞,從而產生波動。攻關小組經過討論,提出了常壓塔在線水洗的解決方案。
10月14日,水洗方案獲批通過。由于這種處理方法在廣州石化尚屬首次,為確保在線水洗方案的順利實施,裝置迅速組織人員對水洗方案進行培訓,并制定了相應的應急預案。
“這次水洗方案我們沒有經驗可依,但能否成功直接關系到公司的整體效益,內外操之間一定要加強溝通和協調,精心操作。” 裝置四班班長杜衛國擔任這次水洗工作的主要任務,他不僅事前組織班員認真討論學習方案,更提前在班組內進行了一番細致入微的思想動員。事先已安排好休息的四班班員曾鋼宏主動放棄了休息, 二班班員陳漢強也主動放棄計劃中的休假,參與到水洗工作中。
萬事俱備,只欠東風。10月16日零時,裝置開始降量操作。操作人員按照水洗方案,對常壓塔側線抽出量及回流量等工藝參數進行調控,及時更改水洗部分側線后續流程。11時50分,水洗操作開始,沖洗水經常壓塔頂部回流線打水入常壓塔,控制水分從常壓塔12層塔盤處抽出。
16日21時,在線水洗工作結束,操作人員穩步調整裝置至正常負荷生產。因長時間注水,在裝置負荷調整中,部分機泵出現抽空現象,操作人員第一時間對異常機泵進行切換,確保裝置安全平穩生產。
17日1時,在相關人員的共同努力下,常壓塔波動情況成功消除,裝置全面恢復正常。經水洗后的常壓塔塔盤分離效果大幅提高,航煤收率較攻關前提高了1.7%。
“本次裝置常壓塔首次在線水洗成功,不僅解決了制約裝置長周期運行的瓶頸,確保了裝置的高負荷運行,也為今后同類問題的處理積累了經驗。” 煉油四部部長徐崢嶸說。
相關資訊