“軸徑增5厘米,極間套與葉輪做相應改造后,平穩運行?!?0月8日,錦州石化鉗工車間技術質量組組長徐凱電話“回訪”重整車間水洗泵的維修效果,將“暫無異?!变浫搿白畈睢睓C泵臺賬的“月關注”一欄。
逐級考量 篩出“最差”
錦州石化公司鉗工車間共有7個班31個作業組,分別負責公司3400多臺轉動設備。推行精細化管理以來,提升設備整體完好度成為新的起點,公司針對頻修、超期、低效、富能等鉗工常規維修解決不了的問題,實行“最差”機泵制,升級管理高度與深度?!敖o久病不愈的頑癥泵掛個專家號。”鉗工車間主任邊疆形象地詮釋“評差”工作。
何為“最差”,分值說話。每個季度,錦州石化班組根據運行狀態、維修頻率、故障類型及工藝契合度等參數,為機泵打分,末位10臺報車間,謂之“評差”。車間對各班 “最差”統籌評定,分析故障性質、衡量改造價值,將最具操作性的10臺附整改方案遞呈機動處,即為“篩差”。機動處設備專家組對其匯總,逐項審核,統一批復,實現“定差”。
流程梳理 消除“最差”
與“篩差”上報流程相反,“消差”是自上而下的執行力。錦州石化機動處根據“最差”機泵的誘因,組織鉗工車間與屬地車間討論最佳技改方案,協調廠家專業介入。機動處同時制定兩套以上備用方案,保障在線維修不影響生產安全。
經由錦州石化機動處批復的“最差”機泵,要經過車間3道流程:設備安全組規劃檢修任務的比重;技術質量組敲定執行方案,定向培訓操作人員;生產運行組協同班組實際操作,隨時跟進解決難點。
“加氫高壓注水泵更新柱塞桿后故障依舊,經專家鑒定是泵軸串量過大,聯系廠家車削外鍘軸承壓蓋,縮小壓蓋間隙,調整工況后正常。”整改臺賬顯示,“最差”機泵的集中治理彌補了鉗工單一維護的不足。
從2013年開始,錦州石化46臺“最差”已成功優化39臺,為無法維修的老舊泵尋找替代泵,成為這個車間下半年“消差”導向。
定期回訪 跟蹤“最差”
每月初,“最差”機泵的認領人通過電話詢問、現場檢測、查看趨勢圖3個途徑,確認機泵持續整改狀態,有效提高了與屬地的協作配合。“新裝置磨合期,我最擔心關鍵運轉設備的狀態,四號進料泵因工況不穩被評‘最差’,鉗工增上電機變頻器,跟蹤維護到平穩運行數月。”“最差”泵的跟蹤“治療”去了焦化車間設備員魏曉紅的心病。
對“最差”機泵的整改效果被列入鉗工車間季度比武,激發員工研學專業知識,提高了維修的針對性。對“最差”機泵的關注,不僅一泵治患,同類泵也受益。“月初,苯乙烯回流泵同心度偏差造成密封漏,我們對轄區內40余臺泵的同心度找正,預警排障。”鉗工班班長于彥濤介紹。
“循環的、動態的、持續的?!便Q工車間副主任呂強歸納了“最差”機泵的制度特點,也道出了錦州石化精細化管理的新常態。