長嶺煉化低成本改造破解瀝青出廠難題
作者:張勇 2015年07月16日 來源:中國石化新聞網 瀏覽量:
字號:T | T
7月13日,長嶺煉化新一批瀝青產品應用改造升級后的裝車工藝順利出廠。經檢測,新工藝的裝車能耗、產品質量、運行工況及平穩率等各項指標全部達到設計和驗收要求。
7月13日,長嶺煉化新一批瀝青產品應用改造升級后的裝車工藝順利出廠。經檢測,新工藝的裝車能耗、產品質量、運行工況及平穩率等各項指標全部達到設計和驗收要求。
之前,每次瀝青產品出廠時,長嶺煉化操作人員先要點爐對出廠工藝升溫至100多度,再將裝車機泵進行加熱,全部達條件后再裝車。較為繁瑣的操作過程,不但加長整個作業時間,而且造成裝車能耗偏高,裝車管線容易殘留產品。
在參加由科技部主辦的《創新工程師和創新培訓師》培訓后,長嶺煉化瀝青廠技術員趙非洲利用TRIZ(發明問題解決問題)理論,組織對該裝車系統進行技術攻關。他建議采用電伴熱系統將裝車機泵加溫至啟動條件,并引入一種能量場代替原先導熱油的加熱系統,并將裝車管線安裝電伴熱和水反洗裝置。
經連續半年的試運行,改造后的裝車系統出廠一標準批次乳化瀝青可節約煤2.5噸,電500度,特別是出廠量偏少時,能耗節約量更為明顯。而且,原工藝從導熱爐點爐到裝車伴熱系統達到運行條件,大約需要8小時,而新工藝只需要30分鐘即可全部完成,提高了工作效率,降低了員工勞動強度。
據綜合計算,長嶺煉化瀝青廠利用新出廠工藝的裝車成本為4元/噸,工藝改造前則需要28.75元/噸,而整個項目改造實施資金僅為500元,用較低成本改造破解了瀝青出廠成本偏高、操作流程復雜等多個難題。
同時,升級改造后的裝車工藝更有利于產品質量的保障。原工藝殘留在管線內的瀝青殘留,很可能與下一次出廠的新合格產品混合出廠,當裝車檢驗不合格時,將導致部分產品再加工。新工藝用水反沖洗和風吹掃之后,殘留在管線內的瀝青將全部回收到儲罐,確保產品每次合格安全出廠。
全球化工設備網(http://www.tupvw34.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062