5月13日,廣州石化2號重整裝置空冷器A202B順利實施升級改造,管束由四排升級改造為六排,大大提高了重整氫氣壓縮機C202一段出口溫度的調控能力,確保裝置設備“涼爽一夏”。
原來,重整氫氣壓縮機C202一段出口由于水冷器E211內漏,在今年2月初已經切出停用,同時新增了一套霧化冷卻系統,暫時頂替E211的冷卻作用,計劃在今年底裝置停工消缺時,再對水冷E211進行檢修更換和空冷器A202的升級改造。然而隨著溫度的逐步升高,即使投用霧化冷卻系統,C202一段出口溫度仍逐漸逼近控制指標值。如果溫度進一步升高,將會威脅裝置的安全平穩運行。
為解決這一問題,技術人員經過多次商討,把原計劃年底進行的空冷器A202B改造升級提前實施。由于空冷器A202B升級改造期間,空冷A202A單臺運行,氫氣壓縮機一段出口溫度容易降不下來而影響二段機組的平穩運行,裝置只能降反應溫度與處理量。但反應溫度與處理量降少了會影響氫氣壓縮機的平穩運行,降多了又會造成效益流失,因此,度的把握非常關鍵。
4月下旬,加氫裂化裝置停工檢修,為保持生產平衡,2號重整裝置需要進行降溫降量的生產調整。裝置人員抓住這個機會,進行A202A單臺運行對重整氫氣壓機運行影響的試驗,得出了裝置降溫降量的最佳操作參數。
為確保方案能夠順利實施,設備主管積極聯系空冷器制造廠家,現場測量數據,確保進出口尺寸正確無誤;工藝主管積極與相關單位提前溝通,做好升級改造前的一切準備。
5月13日,廠家如期把新空冷器交接并運到現場,生產按計劃降溫降量,將舊空冷器切出。加盲板,吹掃,置換,吊裝,更換,氣密,投用……整個升級改造過程順利完成,比原計劃提前了兩天。
新的空冷器投入運行后,重整氫氣壓縮機一段出口溫度可控制到35攝氏度,比升級改造前降低了4攝氏度,能確保關鍵機組在炎熱夏季的安全穩定運行。
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