今年以來,揚子石化烯烴廠乙二醇車間通過開展職工“金點子”的合理化建議活動,車間干部職工開動腦筋,解決裝置疑難雜癥,有效提升了乙二醇裝置的績效水平。
正常生產時,乙二醇裝置老區脫鹽水補充量大,而新區脫除雜質后的工藝水進入處理水貯罐備用。如何消除新老區用水不平衡?乙二醇車間副主任程曄、技術員馬銀陳、王鋼經過多方工藝考證,提出將新區脫除雜質后的工藝水送至老區用的方案。他們翻閱了大量圖紙資料,查看工藝流程設計、現場工藝管線走向、位置,慎密行事。大家積極協助、全面配合,對工藝流程作優化調整,從新區處理水貯罐配了一條工藝管線到老區,將脫除雜質后的工藝水送至老區,作為替代脫鹽水,平衡了新老區用水量,減少了脫鹽水補充。據估算,年增效近百萬元。
針對乙二醇新區一臺機泵出口壓力高達20公斤,但相對用戶較少,如何優化設備運行方式,最大限度發揮設備運行功效呢?乙二醇車間主任張勇、副主任程曄、倪東原琢磨著能否用該泵代替老區一臺回流泵,以少開一臺機泵,節能降耗。他們將新區的機泵運行工況與老區這臺機泵作對比,并對照設計圖紙從出口壓力、出口流量、用戶分布、實際用量等方面進行認真分析,認為該方案完全可行。他們制定方案,增設管線,周密組織實施,最終達到了目的,節省了一臺泵的運行,全年增效十分可觀。
在合理使用蒸汽資源上,乙二醇車間技師張箭、楊亨、技術員蔡月波提出回收新區除氧器乏汽,減少放空的方案。他們對除氧器運行工況進行檢查判定,搜集分析相關參數,制定乏汽回收方案,增設管線、閥門及相應配套設施,成功將乏汽回收,并入低低壓蒸汽總管,每小時回收乏汽近2噸。
乙二醇冷卻器低低壓蒸汽原先完全供老區,新區投產后,張勇、程曄、楊亨、蔡月波、王鋼成功將部分蒸汽引出一部分到新區,同時引入水汽富余的高品質低低壓蒸汽到老區,減少放空。老區每小時投用水汽低低壓蒸汽近20噸,新區每小時少補低低壓蒸汽近6噸,堪稱乙二醇車間最具價值、最具貢獻度的快速增效“金點子”。
截至今年7月底,揚子烯烴廠乙二醇車間已經征集到快速增效“金點子”百余條,目前大部分已經得到實施,有效提升了裝置的績效水平。
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