1月11日,由焦作市弘瑞橡膠有限責(zé)任公司和三泰機(jī)械制造安裝有限公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的動(dòng)態(tài)脫硫內(nèi)冷式高效廢氣凈化環(huán)保裝置,在焦作通過(guò)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)廢橡膠綜合利用分會(huì)組織的現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)。專家表示,該裝置是改善動(dòng)態(tài)脫硫罐環(huán)保狀況的重大創(chuàng)新,為備受二次污染問(wèn)題困擾的再生橡膠企業(yè)提供了硫化罐改造的新途徑。
環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示,應(yīng)用該裝置后,有組織氣體排放符合《GB16297大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,硫化氫、苯系物(苯、甲苯、二甲苯)、非甲烷總烴等均優(yōu)于《再生橡膠行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》(征求意見(jiàn)稿)要求的Ⅰ級(jí)指標(biāo)。
考評(píng)意見(jiàn)顯示,該裝置填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)再生橡膠動(dòng)態(tài)脫硫工藝環(huán)保達(dá)標(biāo)治理空白。裝置是在罐內(nèi)密閉狀態(tài)下進(jìn)行負(fù)壓冷卻,其冷凝水循環(huán)利用無(wú)排放。與傳統(tǒng)環(huán)保動(dòng)態(tài)脫硫罐環(huán)保相比,投資降低40%以上,可配置多臺(tái)罐連續(xù)運(yùn)行,且運(yùn)行成本低。現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)時(shí),膠粉在罐內(nèi)冷卻,25分鐘左右從170℃冷卻到62℃以下,排料溫度低,為穩(wěn)定再生橡膠質(zhì)量提供了保證;出料后罐體溫度仍保持在120℃以上,降低了再次升溫的能耗。
據(jù)弘瑞公司董事長(zhǎng)陳慶海介紹,采用動(dòng)態(tài)脫硫內(nèi)冷式高效廢氣凈化環(huán)保裝置后,再生橡膠生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢水、廢氣排放。該裝置解決了脫硫后卸壓過(guò)程中高溫有機(jī)廢氣、廢水排放污染環(huán)境的難題,且既適用于新建動(dòng)態(tài)脫硫工藝的新建裝置,也適用于現(xiàn)有脫硫罐的改造。
據(jù)了解,國(guó)內(nèi)再生橡膠生產(chǎn)大多采用動(dòng)態(tài)脫硫工藝,二次污染治理已成為關(guān)系到行業(yè)生存的大問(wèn)題。雖然近年來(lái),更加環(huán)保的常壓連續(xù)脫硫再生環(huán)保工藝設(shè)備已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功,但尚無(wú)法取代傳統(tǒng)動(dòng)態(tài)脫硫工藝。目前,全國(guó)有近2000臺(tái)動(dòng)態(tài)脫硫罐,若50%能應(yīng)用動(dòng)態(tài)脫硫內(nèi)冷式高效廢氣凈化環(huán)保裝置進(jìn)行改造,不僅行業(yè)環(huán)保狀況將大有改觀,且可節(jié)約設(shè)備改造投資3.6億元。
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