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廣州石化加氫裂化裝置開出高水平

作者: 2015年01月13日 來源: 瀏覽量:
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2014年,廣州石化煉油四部加氫裂化裝置堅持以市場為中心、效益為導向,狠抓裝置運行優化,各項技術經濟指標不斷提升。全年裝置加工量、航煤收率、能耗等多項技術經濟指標均創歷史最好水平。   增加原料適應性確

  2014年,廣州石化煉油四部加氫裂化裝置堅持以市場為中心、效益為導向,狠抓裝置運行優化,各項技術經濟指標不斷提升。全年裝置加工量、航煤收率、能耗等多項技術經濟指標均創歷史最好水平。

  增加原料適應性確保裝置高負荷運行

  由于直餾蠟油數量不足,加氫裂化裝置面臨“吃不飽”的情況,為了讓裝置加工能力不“放空”,裝置人員努力擴大裝置的原料來源,提高裝置的負荷率。

  重整裝置的重芳烴干點超過300攝氏度,不適合作為汽油調和組分。但如果作為加氫裂化裝置的原料,由于其初餾點較低,存在加氫進料泵抽空的風險,裝置技術人員將加氫原料泵入口緩沖罐的壓力由0.05兆帕適當提高至0.15兆帕,將進料比例控制在不大于10%,并在實際操作中逐步增加摻煉量,最終成功實現將重芳烴作為裝置的原料。

  焦化蠟油攜帶的焦粉較多,硫、氮含量高和瀝青質高,直供給加氫裂化裝置,易導致原料油過濾器堵塞,也影響裝置的長周期運行。在生調部門的統籌協調下,裝置技術人員先將焦化蠟油送到罐區適當靜置一段時間,再安排給裝置加工。同時,根據過濾器運行壓差,監控裝置混合進料的性質,合理安排加工量,最終實現順利摻煉焦化蠟油,提高了裝置處理量。

  通過上述措施,2014年,該裝置原料加工量達143萬噸,同比提升10.37%,創歷史新高。

  以市場為導向實現產品價值最大化

  加氫裂化裝置產品種類多,各種產品的價值不盡相同,裝置技術人員通過優化模型動態測算,尋找不同市場環境下產品總價值最大化方案,并相應優化調整裝置的加工策略,實現效益最大化。

  為增產航煤增效益,該裝置通過增加反應轉化深度,調整分餾系統操作,優化航煤汽提塔運行工況等措施,將航煤的干點由260攝氏度逐步提升至290攝氏度,航煤產量由48噸/小時提高到了60噸/小時。針對航煤產量增加后冰點存在波動影響指標的情況,裝置技術人員通過分析,發現冰點波動的原因為反應系統的轉化率存在波動,原料的加氫飽和深度和裂化程度不足,通過穩定反應溫度控制,強化上游裝置原料變化跟蹤等措施,最終實現航煤質量的穩定。2014年,裝置航煤收率同比提高了3.73%,相當于增產航煤5.53萬噸。

  加氫裂化的輕石腦油原來只是作為普通的溶劑油出廠,經濟效益相對較低。因其辛烷值高達85,可以作為汽油的調和組分。但輕石腦油作為調和汽油組分,因其蒸汽壓較高,銅片腐蝕指標容易不達標。為增產汽油,降低“柴汽比”,今年4月份開始,裝置技術人員積極開展操作參數優化攻關,調整脫丁烷塔T3006和石腦油分餾塔T3009的操作參數,將液化氣組分盡可能分離,使蒸汽壓指標從140千帕以上降到120千帕以下,輕石腦油的銅片腐蝕指標比優化前提升了兩個等級,確保輕石腦油質量達到了汽油調和組分要求,每月可增產汽油近8000噸。

  優化生產運行降低運營成本

  加氫裂化裝置屬于高壓加氫裝置,裝置的動力消耗大,能耗就相對高,噸油加工費用也高。裝置人員通過細化能耗單項指標管理,逐項挖掘潛力,不斷提升能耗管理水平。

  燃料氣約占裝置加工成本的40%,屬于成本大戶。技術人員針對重催裝置柴油摻入原料,可增加反應熱,有助于降低反應爐的燃料氣消耗的實際,他們就盡量爭取多用重催柴油作為原料。

  加氫裂化裝置的柴油、航煤、主汽提塔塔頂氣和分餾塔塔頂氣等介質進空冷前的溫度高,經空冷冷卻后造成了能量浪費,他們通過和下游裝置開展熱聯合,利用熱媒水將熱量回收后送到下游丁二烯裝置,成功地回收這幾股物料的熱量,裝置能耗同比降低近15%。

  此外,裝置人員通過技術攻關,成功實現對貧液泵P3003和富胺液透平HT3002的節能改造,改變了設備長期“大馬拉小車”的問題;對原料泵能量回收透平HT3001機械密封時進行改造,實現該透平長周期運行。

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