圖為一氧化碳等溫變換裝置。
由湖南安淳高新技術(shù)有限公司自主開(kāi)發(fā)的CO等溫變換技術(shù)近日在山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)臨猗分公司甲醇改合成氨裝置中一次開(kāi)車成功,目前裝置已穩(wěn)定運(yùn)行十多天,經(jīng)檢測(cè)效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求。該技術(shù)在煤制合成氣高濃度CO變換領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。
據(jù)了解,傳統(tǒng)CO變換技術(shù)為多段絕熱反應(yīng)技術(shù),很難應(yīng)用于高濃度CO氣體變換。如果CO濃度在65%以上,變換反應(yīng)將十分劇烈,反應(yīng)溫度也難以控制。另外,傳統(tǒng)技術(shù)通常需采用4~5臺(tái)變換爐,中間配裝繁雜的控溫?fù)Q熱設(shè)備,不僅反應(yīng)流程長(zhǎng),系統(tǒng)阻力還高達(dá)0.4~0.6兆帕,操作難度也較大。
陽(yáng)煤豐喜臨猗分公司副總經(jīng)理劉亞龍告訴記者,湖南安淳CO等溫變換技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)相比具有顯著優(yōu)勢(shì):一是CO轉(zhuǎn)化率達(dá)98%以上,提高了原料氣的利用率,降低了生產(chǎn)成本; 二是采用水相變換熱的等溫變換原理,邊反應(yīng)邊移走熱量,床層反應(yīng)溫度低,穩(wěn)定且溫差小,延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命;三是反應(yīng)床層運(yùn)行阻力小,僅為22~25千帕,催化劑利用率高;四是變換爐采用懸掛水管式反應(yīng)器,克服了熱脹冷縮對(duì)設(shè)備運(yùn)行安全性和穩(wěn)定性的影響。
據(jù)湖南安淳技術(shù)人員介紹,去年底該技術(shù)曾在新疆天業(yè)電石爐高濃度CO尾氣的綜合利用上取得成功,在煤制合成氣高濃度CO變換領(lǐng)域應(yīng)用國(guó)內(nèi)外尚無(wú)先例。尤其是只需一個(gè)等溫變換爐就能將CO降至0.2%~0.4%,更稱得上是新突破。
隨著煤氣化技術(shù)的進(jìn)步,合成氣中CO含量提高到70%左右,高濃度CO變換市場(chǎng)前景廣闊。湖南安淳從2007年開(kāi)始著手高濃度CO等溫變換技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā),并于2009年獲得國(guó)家發(fā)明專利。
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