新型干法水泥生產線高溫煙氣主要集中在窯頭、窯尾進行收塵并排放,塵源較集中,按照環保標準,粉塵排放濃度必須低于50mg/m3。采用袋式除塵器可以達到理想的收塵效果。
1 收塵器工藝參數
我公司4500t/d生產線2008年5月投產,窯尾所用收塵器配置參數見表1。投產時廠家技術人員做了現場指導及工藝參數調整,運行噴吹壓力調為0.4MPa,噴吹間隔時間為5s,收塵器壓差穩定在1250~1650Pa。
2 運行過程中收塵器存在的問題
安裝的收塵袋使用不到半年,袋子大部分破裂,收塵器箱體內壁腐蝕變形,天花板及上殼體變形較為嚴重,粉塵排放量超標,窯系統因排風不暢,產量提不上去,質量逐漸下降,一度使公司正常生產陷入被動局面。
3 原因分析
(1)所用玻纖維覆膜濾料雖然具有耐高溫、抗酸堿性、過濾效率高、過濾阻力低等特點,但最大缺點是不抗折,安裝不慎會使表面覆膜損壞,不能進行高壓清灰,且對袋籠的要求非常高,直接影響了收塵效率。
(2)噴吹主管道上只有噴吹孔,在噴吹過程中氣路容易改變方向,導致噴吹氣體不垂直濾袋,濾袋口經常嚴重破損。
(3)投產調試時窯系統不穩定,收塵器進口溫度不好控制,導致收塵器天花板有變形的地方,不在水平線上,濾袋與濾袋之間的間距不等。
(4)調 試 及 運 行 噴 吹 壓 力 為0.42MPa,噴吹時間間隔為5s,清灰壓力較大,清灰時間間隔較短,而玻纖維覆膜濾料最怕壓力高,運行不到半年時間袋子大部分破裂。
(5)收塵器頂蓋防水沿設計高度為5cm,沿與沿之間距離為5cm,且部分地方密封不嚴,下暴雨時水不能及時排出,導致部分雨水進入收塵器,不但對箱體有腐蝕作用,嚴重時直接糊死袋子,影響了袋子的壽命及收塵效率。
(6)停磨的時候袋收塵器進口溫度一般為230℃左右,當窯上增濕塔冷卻效果不理想時,袋收塵進口溫度高達260℃左右,如果在高溫下長時間運行,會縮短袋子的使用壽命。
(7)收塵器氣路控制只有一根主管道,用調壓閥進行調節,當調壓閥有故障時,不能在線進行調整或更換,只能被迫停收塵器進行更換,給設備的連續運轉造成困難。
4 改進措施
(1)用P84覆膜合氈代替玻纖維覆膜濾料,其性能高于玻纖維覆膜濾料,使用壽命明顯延長,解決了因抗折性能差及噴吹壓力大導致的濾袋損壞問題。
(2)在原有噴吹管上增加噴嘴,使其在袋籠中心并垂直濾袋,通過噴吹管上孔徑的變化,合理調整壓縮空氣噴吹到袋底的壓力,既能徹底清灰,又不損傷濾袋,解決了分散噴吹導致的清灰不徹底現象。
(3)重新校正天花板水平并加固,保證濾袋與濾袋之間距離相等,避免清灰過程中濾袋底部相碰,解決了因收塵袋碰撞摩擦引起的損壞問題。
(4)噴吹壓力由原來的0.4MPa調為0.30MPa,噴吹間隔時間由原來的5s調為18s,收塵器壓差控制在
1000~1250Pa,低壓清灰及清灰次數的減少,能有效延長濾袋使用壽命。
根據收塵器的壓差及灰斗積料多少調整噴吹壓力及噴吹時間,解決了因清灰壓力高及周期短而引起的濾袋破損問題。
(5)加 高 收 塵 頂 蓋 防 水 沿 至15cm,定期清理溝槽里面的雜物,保證雨水的流通性,解決了因雨水進入造成的糊袋及殼體氧化問題。
(6)在收塵器進風管道上加一冷風閥,自動調節,當溫度大于180℃時自動打開進冷風,當溫度在135℃時自動關閉,保證了袋收塵器的進口溫度,解決了因溫度高而引起的濾袋受損問題。
(7)在收塵器氣路控制主管道上調壓閥旁邊并聯一組管道,并裝調壓閥,當一組出現故障時啟用另一組,以增加安全生產系數,保證設備運轉率。
5 效果
通過以上各參數的調整及部分地方的改造,第二批更換的收塵袋使用周期達兩年以上,收塵器收塵效果及運轉情況達到了預期效果,不但提高了設備運轉率、減少了環境污染,而且熟料質量得到了明顯改善。
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