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近日,由中國科學院山西煤炭化學研究所與中國神華煤制油化工有限公司合作開展的千噸級合成氣制低碳混合醇工業側線試驗技術取得階段性進展,在年產5000噸混合醇的工業示范裝置上一次性投料試車成功,合成并分離出工業級甲醇和高附加值c2+低碳醇,實現工藝全流程貫通和平穩運行。
該技術是非石油路線以煤基合成氣為原料制含氧液體燃料、油品添加劑及大宗化學品的重要途徑,具有催化劑成本低廉、可替代甲醇工藝和操作可行性強等特點。在科技部“863”課題“煤制乙醇、低碳醇技術”和中國科學院戰略性先導科技專項“煤基大宗化學品和燃料合成技術”項目的支持下,研發團隊摒棄傳統高溫、高壓的苛刻合成反應條件,采用新型非貴金屬銅基催化劑,定向開發了由煤基合成氣制高附加值化工醇和燃料添加劑的溫和化技術路線,在較低的反應壓力和溫度下實現低碳混合醇的高效合成。
目前,圍繞該技術已申請國家發明專利8項。此次工業側線裝置的試車運轉成功初步推進了煤基合成氣制低碳混合醇技術的產業化過程。在近年來原油供應日趨緊張和甲醇替代燃料市場持續低迷的背景下,該技術可望開辟一條降低石油依賴程度、規避甲醇市場風險的合成含氧燃料和高附加值醇類化學品的多元化產品途徑。
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