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軋鋼加熱爐改造

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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舊的推鋼式單蓄熱軋鋼加熱爐加熱能力不足,爐墻冒火,自動化控制水平落后,制約了產能提升,需要進行改造,具體為:1爐體改造。爐體拆除重新砌筑,爐墻整體澆注,爐頂吊掛。爐墻采用防爆快干低水泥澆注料+高鋁輕質

  舊的推鋼式單蓄熱軋鋼加熱爐加熱能力不足,爐墻冒火,自動化控制水平落后,制約了產能提升,需要進行改造,具體為:

  1爐體改造。爐體拆除重新砌筑,爐墻整體澆注,爐頂吊掛。爐墻采用防爆快干低水泥澆注料+高鋁輕質保溫磚+硅鈣板+鋼板;爐頂采用爆快干低水泥澆注料+硅酸鋁耐火纖維+輕質澆注料。同時加長爐體5800mm,成為第三加熱段;加寬爐膛內寬200mm左右,以避免鋼坯劃墻發生,使得更寬的連鑄坯可以裝爐。

  2燃燒系統改造。更換單蓄熱燒嘴,改為大容量剛玉質蜂窩體單蓄熱空氣偏心燒嘴。兩個空氣偏心燒嘴夾一個煤氣噴口配置,實現煤、空氣供給。在燒嘴四周鋼板上焊上鉚固定,然后灌上澆注料,使得燒嘴與爐墻成為一個整體,杜絕了燒嘴通過與爐墻間空隙冒火。

  3換向系統改造。新加長的第三加熱段,改原集中換向方式為有利于加熱效果的分側換向方式。

  4汽化冷卻系統改造。相應的對汽化冷卻系統改造,采用合適的無縫鋼管,同時為了減輕水管黑印,在縱水管上焊接耐熱鋼塊作為滑道。

  5自動系統改造。采用西門子S7-300PLC,硬件采用S7-300PLC加遠程站,軟件為S75.3,監控軟件WINCC6.0。實現了自動定時、定溫換向,自動溫控,異常狀態保護,歷史和實時趨勢等功能。

  以上改造在萊鋼特殊鋼廠實行后,加熱能力提高20%,煤氣消耗降低0.12GJ/t,消除了爐墻冒火,減輕了氧化燒損和鋼坯滑軌黑印,收取了改造后的良好預期效果。

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