(2) 工作原理。污水經提升泵進入過濾器濾層,懸浮物被濾層攔截, 濾后水通過集水系統從排水口排出。在過濾中, 過濾器的過濾流量不變, 被去除的懸浮物停留在濾床上, 使過濾阻力增加, 處理量降低,且影響濾后水質指標, 所以應根據過濾水質情況, 濾罐每間隔12~15h 進行10min 反沖洗濾料, 以去除停留在濾床的懸浮物。通過自動控制裝置設定時間, 進行反沖洗。為補充反沖洗過程中的濾料損失, 應定期添加濾料。
(3) 主要技術參數。單罐額定流量90m3/ h ; 設計壓力016~1MPa ; 設計溫度80 ℃; 濾前水質指標為懸浮物固體含量≤30mg/ L , 油含量≤20mg/ L ; 濾后水質指標為懸浮物固體含量≤3mg/ L , 油含量≤5mg/ L , 顆粒粒徑≤3μm (占總顆粒體積的85 %以上) ; 反沖洗離心泵為45kW。
3. 雙濾料過濾器與其它過濾罐的比較
雙濾料全自動過濾器填加的不是單一濾料, 而是填裝無煙煤、石英砂和金剛砂等濾料, 組成不同密度的上下兩層濾料。根據水質要求, 濾料采用不同的級配比, 上層為密度較小, 料徑較小的輕質濾料, 下層為密度較大, 粒徑較大的濾料。由于兩種濾料的密度差較大, 在水中下降速度也不同, 密度大的下沉快,密度小的下沉慢。其優點是: 經過多個周期反沖洗后,仍能保持“輕、細”的濾料在上, “重、粗”的濾料在下的分層, 形成濾料粒徑自上而下由小到大的粒度階梯濾層, 提高了過濾水的穿透能力, 最大限度地發揮了不同密度、不同級配指標下濾層的截污能力。通過自動裝置設定每12h 反沖洗一次(15min) , 使濾料再生徹底, 保證其過濾性能。雙濾料全自動過濾器與單一濾料的過濾罐相比, 具有過濾量大、濾料再生能力強的特點。單一石英砂過濾罐是以石英為濾料, 截污能力差, 粒徑0.6~3.5mm 不等, 上層0.6~1.2mm ,中層1.2~2mm , 下層2~3.5mm。經過一個周期反沖洗后, 根據石英砂的料徑大小分層, 自上而下形成粒徑逐漸增大的濾層。核桃殼過濾罐主要存在著濾料易受污油和膠質污染, 濾料價高、再生困難, 反沖洗效果差的問題。
4. 運行情況及經濟效益
在采用了雙濾料全自動過濾器后, 污水處理量和污水水質均達到設計要求。過濾水懸浮固體含量、油含量、SRB 等均已達到《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法( SY/ T5329 —94) 》水質標準, 減少了地層污染, 滿足了臨南油田對回注污水要求。其經濟效益表現在下面幾個方面:
(1) 作業大修井減少從近年水井解堵、作業大修調查情況看, 臨南油田作業大修水井逐年增多。僅1999 年全年大修水井29 井次, 其中因結垢、腐蝕嚴重而大修的井27 井次, 占93 %以上。在雙濾料全自動過濾器投產后, 回注污水水質提高, 作業大修井明顯減少, 2001 年1~10 月作業大修井5 口, 減少因結垢、腐蝕的井22 井次, 節約作業經費750 萬元, 水井作業周期由原來最短84d 延長至最短312d , 多數井目前尚沒作業。
(2) 系統效益提高回注水水質主要指標懸浮物和含油達到注入水標準, 減少了地層堵塞, 注水壓力不在升高, 提高了注水量, 保證產能需要, 為油田的穩產創造了條件, 同時減緩了污水的腐蝕程度, 延長了注水設備及注水管線的使用壽命。
(3) 目前運行近一年, 尚沒補充濾料。
5. 結論及建議
(1) 雙濾料過濾器與其它污水處理設備相比具有結構緊湊、流程簡單、過濾效率高、濾料使用壽命長等優點, 對實現低滲透油田回注污水水質達標, 簡化污水處理流程, 降低生產成本等具有重要意義, 在油田污水處理站可推廣應用。
(2) 在雙濾料過濾器的反沖洗作業中, 因為濾料損失等原因使水質變差, 需加強管理, 定期添加濾料,以保證雙濾料過濾器的正常運行。
(3) 雙濾料過濾器的運行受進水水質影響較大,污水處理工藝中混凝沉降效果直接影響濾前水質, 需控制進水水質, 完善工藝流程, 保證濾后水質指標。
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