對已配有麻石水膜除塵器的鍋爐,在保留原水膜除塵器的基礎上,只在主塔內部進行改造,即原水膜除塵器外型結構不變,就連作業場地的平面布局也基本維持現狀,不存在另行占地問題。 在主塔內增設了旋流器,紊流器,擋水器以及噴霧設施。其中旋流器、紊流器、噴霧設施,材質均為316不銹鋼,以下以北京郵電大學工程為例,介紹本工藝設備的運行參數及運行效果。
3.1 工藝流程
鍋爐煙氣,首先經原文丘里管,在管內和霧化狀的脫硫液混合并接觸,煙氣中的SO2被初步吸收,煙塵被浸濕,并相互碰撞形成顆粒狀,隨液流流向主塔下部,煙氣和霧狀脫硫液由切向進入主塔下部,并沿著塔壁旋轉向上,煙氣中的塵粒在離心力作用下甩向塔壁,隨液流沿塔壁流向主塔下部,并同時發生脫硫反應,煙氣中的SO2,煙塵得到初步凈化。初步凈化后的煙氣上升到由旋流器構成的旋流層,煙氣被二次凈化。二次凈化后的煙氣繼續上升到由紊流器構成的紊流層,煙氣被再次凈化。經多次凈化后的煙氣,經主塔上部的擋水器,副塔及外置脫水器脫水后,由引風機經煙囪達標排放。脫硫除塵后的(PH 5—6),由主塔下部排水口排出,與鍋爐沖渣水一起依次排入沉渣池,沉淀池,清水池(即PH調節池),清水池的水用脫硫液調至PH 8—9,循環使用不外排,沉渣池中的渣,外運制磚,整個工藝過程不產生二次污染。 本工藝設有脫硫劑乳化液制備系統。北京郵電大學煙氣脫硫劑為輕燒氧化鎂,采用鍋爐沖渣水配制氧化鎂乳化液,這是以廢治廢措施,節約水資源。也可以采用生化外排為脫硫液,這也是以廢治廢措施,不僅節約水資源而且節省脫硫劑費用,北京燕京碑酒股份有限公司就是如此,不僅脫硫除塵效率高,而且運行費用非常低。 本系統安裝了SLEP—2000工程在線監測儀,主要監測項目有:SO2,煙塵,煙氣量,煙氣溫度,煙氣流速及氧氣含量等參數。 為了防止系統堵塞,擋水器及外置脫水器均設有反沖洗裝置。 本工藝操作簡單,通過液氣比、脫硫劑量等關鍵參數的控制,可以有效地控制外排煙氣中SO2, 煙塵的排放濃度。對于含硫量低于0.5%的燃煤,脫硫劑氧化鎂的加入量為理論計算量的1/2時,外排SO2濃度可控制在<30mg/m3,當液氣比為0.8時,外排煙塵濃度可控制在<30mg/m3。
3.2 研究的指導思想及效果分析
水膜除塵器,在我國歷史上是作出了環保貢獻的,它的優點是,投資省,運行費用低,除塵效率比較高,設備耐磨,抗腐,使用壽命長,操作簡單,維修方便。它的不足之處,就是脫硫率很低,針對新的煙氣排放標準,除塵效率還需要進一步提高。 本研究的指導思想,就是充分利用水膜除塵器的優點,采取措施克服它的不足之處。首先在文丘里管內布設了噴霧設施,脫硫液以霧化狀與煙氣接觸,不僅大大增加了接觸面積,而且增加了碰撞動力,有利于提高脫硫效率和除塵效率。第二個措施,也是最主要的措施,就是在主塔內,設置了旋流器,煙氣和脫硫液,在旋流器上通過高速旋轉碰撞,不僅增加了脫硫反應的反應動力,而且進一步增加了碰撞動力,當煙氣通過旋流器后,已獲得較高的脫硫除塵效率,經實測,SO2,煙塵均都達到北京市地方標準中的第II時段標準。可見,增設的旋流器,對提高脫硫除塵效率,起到了決定性作用。第三個措施,就是增設了紊流器,煙氣和脫硫液,在紊流器的上方,形成了激烈的水、氣、固三相紊流反應層,在紊流反應層中,脫硫反應更加充分,更加完善,在紊流反應層中,即使粒徑很小的煙塵也都能除去。今年3月份,北京郵電大學2臺20t/h燃煤鍋爐,在滿負荷甚至超負荷的狀態下,經權威監測單位監測,SO2濃度很低,甚至檢測不出;煙塵濃度也很低,有時測塵的濾紙都是白色的。可見,紊流器在旋流器的基礎上,又進一步提高了脫硫除塵效率。紊流器對旋流器而言,起到了總量控制的效果。 主塔內增設的旋流器,是脫硫除塵的主角,它可以確保煙氣達標排放;而增設的紊流器,不僅確保煙氣達標排放,還確保煙氣在總量控制范圍內達標排放。 北京市是我國兩控區中的SO2污染控制區,兩控區的目標,2000年開始工業污染源實行SO2達標排放和總量控制。主塔內增設的紊流器,它確保總量控制,確保實現兩控區的目標。
3.3 本工程發生的主要脫硫反應
本工程為濕法脫硫技術,脫硫反應復雜。 脫硫劑為輕燒氧化鎂,采用鍋爐沖渣水配制氧化鎂乳化液,即脫硫液,該脫硫液主要成份就是懸浮態的Mg(OH)2,此外還含有沖渣水中的Ca(OH)2等堿性化合物。 Mg(OH)2是中等強度的堿性化合物,溶解部分按堿的型式離解。它首先與酸性氧化物SO2,在水溶液中發生酸堿中和反應。 Mg(OH)2+ SO2+H2O→Mg SO3+2H2O ……………………………………………………(1) 反應產物為Mg SO3,MgSO3又繼續與SO2,在水溶液中反應,生成Mg(HSO3)2 MgSO3+ SO2+H2O→Mg(HSO3)2……………………………………………………………(2) Mg(HSO3)2是很不穩定的化合物,它和Mg(OH)2反應生成MgSO3。 Mg(HSO3)2 +Mg(OH)2→2Mg SO3+2H2O …………………………………………………(3) Mg SO3也是不穩定的化合物,它在O2存在的條件下,本系統進行催化氧化反應,催化劑為粉煤灰中的鐵、銅化合物,最終反應生成物為穩定的MgSO4 Mg SO3+1/2 O2→MgSO4……………………………………………………………………(4) MgSO4與沖渣水中的Ca(OH)2反應生成CaSO4沉淀,并同時再生Mg(OH)2 MgSO4+Ca(OH)2→CaSO4↓+Mg(OH)2………………………………………………… (5) 上述這些反應,是本工程發生的主要脫硫反應。 化學反應是向沉淀方向進行的,可見反應(5)生成CaSO4沉淀的化學反應,不僅活化了Mg(OH)2,提高了SO2吸收率,還減少了MgO的用量,降低了循環液中硫酸根的濃度。
3.4 主要工藝參數
脫硫劑為輕燒氧化鎂; 脫硫液為輕燒氧化鎂——鍋爐沖渣水; Mg/S:0.6; 液/氣:0.5—1.0 l/m3; 系統阻力:1100—1300Pa
3.5 北京郵電大學工程總投資及年運行費用
2臺20 t/h采暖鍋爐工程總投資74.05萬元,包括主塔改造,脫水器,引風機等設備費用。 年運行費,按采暖季節,每年2900小時運行時間計算,一臺20t/h鍋爐年增加的運行費用為4.21萬元,其中脫硫劑費用1.09萬元,電費2.44萬元,維修等費用0.68萬元,2臺20t/h鍋爐年增加的運行費用為8.42萬元。由此增加的采暖費為每建筑平方米0.15—0.20元。這是普通百姓可以接受的費用。
3.6 北京郵電大學工程運行效果
工程于2002年11月1日投產,至2003年3月底,已連續正常運行了5個月,經海淀區環保局,北京市環保局以及工程在線監測儀監測結果表明,北京郵電大學鍋爐外排煙氣,SO2,煙塵等各項污染物,均超前達到北京市2003年11月1日起執行的DB11/139—2002《鍋爐污染物綜合排放標準》中的第II時段標準,即SO2<150mg/m3,煙塵<50mg/m3,NOx<300mg/m3,煙氣黑度達林格曼I級。 表1為總量控制污染物,SO2,煙塵的實測結果。 表1 北京郵電大學鍋爐外排煙氣實測結果
監測結果 監測單位 | 濃度mg/m3 | ||||
SO2 | 煙塵 | ||||
平均濃度范圍 | 平均濃度 | 平均濃度范圍 | 平均濃度 | ||
海淀區環保局 | 17—18 | 26—28 | |||
北京市環保局 | 14 | 31 | |||
工程在線 | 15.5—18.7 | 19.4—24.5 |
4.1 環境效益
每年減少SO2排放量約100噸,鍋爐外排煙氣中的SO2,煙塵等各項污染物均超前達到北京市2003年11月1日起執行的地方標準中的第II時段標準。脫硫除塵后的,循環使用不外排,廢渣外運制磚,整個工藝過程不產生二次污染。有利于改善北京市區的大氣環境質量和生態環境質量,環境效益顯著。
4.2 經濟效益 不考慮節約水資源費,超標煙塵排污等費用,僅考慮節約SO2排污費,每年12萬元,扣除年運行費用8.42萬元,每年至少為北京郵電大學創造經濟效益3.58萬元。此外,還避免了因SO2超標排放,每次10萬元的罰款損失,本工程獲得較好的經濟效益。
新穎高效水膜旋紊脫硫除塵新技術,是適合我國國情的脫硫除塵一體化的環保實用技術,它具有六大經濟技術優勢。
5.1 投資省,運行費用低;
5.2 脫硫除塵效率高,不產生二次污染; 平均脫硫率>95%,平均除塵效率>98%,煙氣達標排放,循環使用不外排,廢渣綜合利用,整個工藝過程不產生二次污染。
5.3 環境經濟效益好;
5.4 技改工作量小,上馬快,不另行占地;
5.5 設備耐磨,抗腐,不易堵塞,不帶水,主體設備使用壽命長,>15年(材質為316不銹鋼);
5.6 適應范圍廣,實用性強。 適用于改造現有麻石水膜除塵器的各類大、中、小型鍋爐,窯爐等的煙氣脫硫除塵,也適用于新建的各種鍋爐、窯爐等的煙氣脫硫除塵,能確保在總量控制范圍內,滿足各種煙氣污染物排放標準的要求。
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