川化硫酸廠以硫鐵礦為原材料,采用酸洗凈化流程,一轉一吸,設計規(guī)模為年產(chǎn)硫酸(100%)120 kt。l 熱熱交換器是l 轉化系統(tǒng)的重要設備之一。該設備結構形式為滿布雙圓缺列管式換熱器,由于長期處在SO:、SO,氣體、冷凝酸及催化劑粉塵中,列管((2j51×2.5×6 000姍)腐蝕嚴重,因泄漏堵掉列管造成換熱面積減少30% ,換熱效果差,制約了l。轉化系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。由于換熱器換熱能力不足,經(jīng)常利用加熱爐進行補熱以維持轉化系統(tǒng)的熱平衡。同時因列管泄漏,SO:、SO,互竄,轉化率降低,尾氣排放壓力沉重,環(huán)保面臨嚴峻威脅。為盡快扭轉轉化系統(tǒng)的被動局面,硫酸廠于2001年大修時對l。熱熱交換器進行了更新改造。
l 新?lián)Q熱器結構型式特點
由于是更新改造,受場地和空間的限制較多,為選擇合適的換熱器,經(jīng)多次考察比較,最后確定選用由華南理工大學科技開發(fā)公司開發(fā)的空心環(huán)管殼式換熱器。與傳統(tǒng)換熱器比較,此換熱器具有以下特點。
1.1 傳熱系數(shù)高 I*K,\'OY=w
傳統(tǒng)換熱器傳熱系數(shù)一般在l0—15 W/(IIl2· K),而空心環(huán)管殼式換熱器具有較高的傳熱系數(shù),可達30 w/(IIl2·K)。與傳統(tǒng)換熱器比較,在相同換熱量下,空心環(huán)管殼式換熱器換熱面積、重量都有所減少,傳統(tǒng)換熱器與空心環(huán)管殼式換熱器比較參數(shù) 傳統(tǒng)換熱器 空心環(huán)管殼式換熱器從表l可以看出,對于相同的換熱量,采用空心環(huán)管殼式換熱器較采用傳統(tǒng)換熱器換熱面積節(jié)省30% ,這樣,不僅可以減少設備的的投資,而且對于改造工程也是非常有利的。由于換熱器直徑減小,新?lián)Q熱器可以直接安裝在原基礎上,既節(jié)省了場地又節(jié)省了管道和保溫材料的費用。
1.2 操作彈性大
空心環(huán)管殼式換熱器的關鍵核心部位是空心環(huán)網(wǎng)板。用空心環(huán)結構替代傳統(tǒng)換熱器的折流板,雖管程阻力有所增加,但殼程阻力只有傳統(tǒng)換熱器的20%左右,總阻力比傳統(tǒng)換熱器小,壓降低,有較大的操作彈性,且殼程不易積垢,可長期維持低壓降運行。
1.3 不易腐蝕和堵塞
空心環(huán)管殼式換熱器采用縮放管,湍動大,層流底層較薄,管內傳熱系數(shù)大于管外傳熱系數(shù),避免了傳統(tǒng)換熱器管內積酸泥和氣流通過管壁時產(chǎn)生收縮與膨脹的現(xiàn)象,有效減少了管子的腐蝕和堵塞。綜上所述,與傳統(tǒng)換熱器相比,空心環(huán)管殼式. 換熱器具有明顯的優(yōu)點。
2 新?lián)Q熱器結構及主要部件
2.1 空心環(huán)管殼式換熱器結構
2001年硫酸廠選用了一臺換熱面積為438m 的空心環(huán)式換熱器,更換了原l‘雙圓缺列管式換熱器。空心環(huán)管殼式換熱器結構如圖l。
2.2 主要部件
2.2.1 空心環(huán)網(wǎng)板
空心環(huán)網(wǎng)板是空心環(huán)管殼式換熱器的關鍵部件,是管間支承物。空心環(huán)網(wǎng)由20×3 Innl上扁鐵、下扁鐵及800個(2j36×3×30 nlnl的空心環(huán)組成,材質均為Q235.A,短管節(jié)長30 nlnl,對(2j5l×3.5 111111的縮放管的凹凸面可以全部覆蓋(接觸),有較好的穩(wěn)固作用,防止振動。空心環(huán)網(wǎng)板作為管間支承物,空隙率大,對氣體阻力小,殼程管隙間氣體的絕大部分壓降可作用在強化管的粗糙傳熱面上,用以提高流體傳熱滯流底層的湍流強度,降低熱阻,達到謁化傳熱的目的。
2.2.3 環(huán)型夾套
如圖l所示,在換熱器下部殼體SO:側氣室開有4個430×570 mm的氣體分布孔,上部殼體開有3個SO 出氣口。氣體經(jīng)環(huán)形夾套沿殼程周向環(huán)形進入,氣體分布均勻,且氣流速度減緩,減少了對縮放管的沖刷。為了減少對殼體的直接沖 刷腐蝕,在進口殼體的迎氣面貼焊1 Crl8Ni9Ti不銹鋼防腐板。孔 3 使用效果 6:
圍1 空心環(huán)管殼式換熱器結構圖l一下管板;2一下夾套開孔;3—氣體分布板;4一空心環(huán)網(wǎng)板;5一阻流圈;6一上夾套開孔;7一上管板;8一管束或拉桿
2.2.2 縮放管 B6:YSoS
用空心環(huán)管殼式換熱器的縮放管代替?zhèn)鹘y(tǒng)換熱器的普通列管。從腐蝕和機械性能考慮,換熱器縮放管材料選用20 g,尺寸規(guī)格為 51×3.5×3 560 mm。由于縮放管管徑的不斷改變,煙氣在流動過程中亦不斷改變流動方向,提高了湍動程度,使熱阻最大的滯流層底層不斷地被破壞掉,又不斷地更新,減薄了層流底層的厚度,有效地提高了換熱器的傳熱系數(shù)。空心環(huán)管殼式換熱器于2001年3月硫酸大修后投入使用,徹底解決了轉化系統(tǒng)的熱平衡問題。在生產(chǎn)正常的情況下,不需開加熱爐進行熱補償就能維持系統(tǒng)穩(wěn)定的熱平衡。該換熱器投運后,現(xiàn)場多次測定管程、殼程阻力,總阻力一般穩(wěn)定在9 330~10 665 Pa,比改造前傳統(tǒng)換熱器的阻力17 330—19 995 Pa大大降低,節(jié)約了系統(tǒng)的運行成本。經(jīng)計算,傳熱系數(shù)約為24 W/(m2·K),達到了設計能力。至今該換熱器已運行達5 a。每次大修對該換熱器進行檢查,縮放管內外均較干凈,沒有發(fā)現(xiàn)腐蝕和結垢、堵塞的情況;內部零部件空心環(huán)網(wǎng)板、阻流圈、氣體分布板沒有變形、堵塞,結構完好。鑒于空心環(huán)管殼式換熱器具有較優(yōu)良的性能,2002年6月,硫酸廠又對轉化預熱器進行了選型、設計。2003年3月用空心環(huán)管殼式換熱器替代了預熱器的高、低溫段換熱器,運行情況良好。2006年硫酸系統(tǒng)大修,準備對2。轉化器的中熱交換器、熱熱交換器進行更新改造,無疑,空心環(huán)管殼式換熱器將是首選。
4 結語
使用l 熱熱交換器5 a及預熱器高、低段3 a的生產(chǎn)實踐表明,硫酸廠應用的空心環(huán)管殼式換熱器是成功的,徹底解決了硫酸裝置轉化系統(tǒng)熱平衡問題,由于總阻力下降,操作彈性提高,降低了系統(tǒng)的運行成本。
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